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熱電分公司電儀車間大修工作總結(jié)

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熱電分公司電儀車間大修工作總結(jié)

熱電分公司電儀車間大修工作總結(jié)

熱電分公司電儀車間大修工作自6月21日至6月23日,為期3天。電儀車間按照么總就201*年大檢修提出的“安全、質(zhì)量、科技、完美”的八字方針的指示精神和《201*年熱電公司系統(tǒng)大修考核細則》,結(jié)合我車間實際情況在全車間范圍內(nèi)開展了此次活動,F(xiàn)將201*年大修活動總結(jié)如下:

一、大修準備

統(tǒng)籌安排,細化分工。為做好大檢修工作電儀車間成立了大檢修指揮組,全面負責車間檢修期間的統(tǒng)一調(diào)度。明確了大檢修期間指揮組的成員,從安全監(jiān)察,停開車,生產(chǎn)工藝、技術(shù)改進,備件、工器具供應(yīng),后勤保障,宣傳報道等多方面入手,以“從嚴、務(wù)實、求細”的工作態(tài)度,精心部署了大修的各項準備工作。

安全第一,預(yù)防為主。在大修期間,電儀車間嚴格堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,嚴格執(zhí)行《201*年熱電公司系統(tǒng)大修考核細則》之《安全考核細則》。結(jié)合電儀車間檢修設(shè)備多,參戰(zhàn)人員不足,交叉作業(yè)面廣,高壓特種作業(yè)環(huán)境等特點,電儀車間檢修指揮組通過,一、在大修前普及安全教育,在車間醒目位置張貼安全標語、警示牌;制定重點檢修項目的檢修安全方案;二、提前一周寫好各種工作票證,并進行模擬演練。檢修過程中嚴格執(zhí)行各項檢修安全制度和票證制度,全面做好安全工作。

二、主要項目及工作情況

(一)主要項目

1、6KV總配Ⅴ段一次、二次系統(tǒng),盤頂小母線端子清檢、保護校驗

2、廠用6KVⅢ段一、二次系統(tǒng)、3#廠變2#化水變,盤頂小母線端子清掃檢查,3#爐磨煤機開關(guān)改造。

3、廠用6KVⅥ段一次、二次系統(tǒng)、6#廠變,盤頂小母線端子清掃檢查4、3#發(fā)電機一、二次系統(tǒng)、勵磁變清檢,儀表保護校驗,避雷器試驗5、K33電抗器清掃、663保護校驗

6、廠用6KVⅠ段一次、二次系統(tǒng)、1#廠變,盤頂小母線端子清掃檢查,真空開關(guān)更換

7、5#爐排粉機開關(guān)改造

8、6KV總配Ⅳ段一次、二次系統(tǒng),盤頂小母線端子清掃檢查、保護校驗9、6KV總配Ⅲ段一次、二次系統(tǒng),盤頂小母線端子清掃檢查、保護校驗、接地變清掃檢查

10、廠用6KVⅡ段一次、二次系統(tǒng)、2#廠變1#化水變,盤頂小母線端子清掃檢查,真空開關(guān)更換

11、廠用6KVⅤ段一次、二次系統(tǒng)、5#廠變,盤頂小母線端子清掃檢查,增加兩面開關(guān)柜、母線試驗,609電抗器清掃。

12、電動門調(diào)試接線。(二)工作情況

為保證大修順利完成,晚停車早開車,我電儀車間將應(yīng)在大修期間完成的項目:廠用6KVⅤ段加裝兩面開關(guān)柜和K34、K43電抗器新增敷設(shè)兩條動力高壓電纜,于大修前提前完成。

大修期間,6月21日將1#、2#、3#發(fā)電機解列;總配6KVⅤ段母線停電;廠用6KVⅠ段、Ⅲ段、Ⅵ段母線停電;總配6KVⅤ段清掃,保護校驗、完成并送電;電抗器K5、K33停電;3#發(fā)電機封母停電;1#-3#發(fā)電機一、二次系統(tǒng)、盤頂小母線清掃、保護校驗完畢;化水車間UPS更換完畢;4#-6#爐新增倉泵進氣閥門安裝完。

6月22日將5#爐30臺變送器校驗;K34、K43加裝兩根電纜已完成3#機3#機封母恢復(fù)送電;廠用6KVⅡ、Ⅴ段母線停電;總配6KVⅢ、Ⅳ段母線停電。廠用6KVⅠ段一、二次系統(tǒng)、一#廠變、盤頂小母線端子清掃檢查、真空開關(guān)更換完畢并送電;總配6KVⅢⅣ段一、二次系統(tǒng)清掃,盤頂小母線清掃檢查,保護校驗完畢送電;污水處理廠測絕緣合格送電;化纖廠測絕緣合格送電;氯化鈣線路測絕緣合格送電1-6#爐布袋噴吹PLC程序整理。

6月23日將廠用6KVⅡ、Ⅳ、Ⅴ段一、二次系統(tǒng)2#、4#、5#廠變,1#化水變,K5電抗器盤頂母線清掃完畢并送電;1#、2#、5#爐聯(lián)鎖試驗及各種閥門、風門的開關(guān)試驗完畢;測1#、2#、5#爐轉(zhuǎn)動設(shè)備及1#、2#、3#機給水泵、循環(huán)水泵、排渣泵、除塵泵、除鹽泵、空壓機電機絕緣合格,根據(jù)值長令逐步送電;各給水泵連鎖試驗及1#、2#、3#機聯(lián)動試驗已做好;儀表各部檢修結(jié)束,保駕開車;檢修項目全部完成,并依次開車。

三、消除的主要缺陷

631、613、621開關(guān)觸頭發(fā)熱,輸煤原料2#皮帶刀閘觸頭發(fā)熱。

四、結(jié)束語

201*年熱電分公司電儀車間大修通過全體職工共同努力,密切配合,在計劃的檢修時間內(nèi)順利完成,并一次開車成功。首先得益于公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次大修任務(wù),通過精心組織、統(tǒng)籌安排高質(zhì)量地完成了大修工作。其認真負責的工作態(tài)度,未雨綢繆的工作理念給人留下了深刻印象。實踐證明,電儀車間在整個大修期間安全技術(shù)措施組織得力,方法運用得當。各部門積極配合也是主變大修成功的重要因素。大修工作的成功,是公司和熱電分公司正確領(lǐng)導(dǎo)、高度重視安全文明生產(chǎn)的結(jié)果,是全體人員努力工作的結(jié)果。大修工作中的積累的檢修管理經(jīng)驗,已成為我們寶貴的經(jīng)驗財富,我們有理由相信,面對以后的檢修任務(wù),我們會做的更好。

擴展閱讀:09三車間總體大修總結(jié)

氟化公司三車間201*年大修總結(jié)

09大修我們克服了人員緊張、新人較多經(jīng)驗不足、檢修任務(wù)繁重、項目多、攤子大等諸多困難,全體員工高度重視,通力協(xié)作,全力以赴,明確落實責任,經(jīng)過大家的共同努力,在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量地圓滿完成了各項大修計劃及增補計劃,三套主裝置的檢修基本實現(xiàn)“四好、五!钡哪繕,公用工程部分也及時保質(zhì)保量地完成了各項大修項目。為完成今年的生產(chǎn)計劃目標任務(wù),為明年的安全、穩(wěn)定、高負荷、長周期生產(chǎn)打好堅實的基礎(chǔ),現(xiàn)對今年的大修工作做個總結(jié):一、主要檢修內(nèi)容

201*年三車間大修主要的檢修裝置是703、2-703、3-703。

201*年703裝置大修分三個階段,第一階段:9月8日至10日,第二階段:10月23日至24日,第三階段:時間預(yù)計在201*年初進行,主要項目有C-202更換塔節(jié),E-202A/B、E-204、E-209清洗,C-206填料清洗補充。前兩個階段計劃項目共計21大項、完成率100%。

2703裝置計劃從201*年10月20日開始到201*年10月30日結(jié)束,計劃停車檢修時間為10天,實際用時8天,提前2天完成。計劃項目40余項,包含大小項目60余項,完成率100%。

3703裝置計劃從201*年12月17日開始到201*年12月24日結(jié)束,計劃8天,實際用時6天,提前2天完成,計劃項目33項,實際完成項目33項。

循環(huán)冷卻水系統(tǒng),完成了1#、2#、3#、4#系統(tǒng)的化學清洗、清理水池、預(yù)膜等工作。在今年大修工作中,主要完成了:

消除了裝置缺陷,對大部分的塔、換熱器進行了清洗或檢查,對部分工藝管道進行了更改,完成了壓力容器與壓力管道檢測,完成了安全閥的調(diào)校,并對AHF管進行了防腐和支撐檢查。完成了一些技改項目:V301A/B更換、C208更換、E510更換、V506/V508更換、V507C、T507加高等新增內(nèi)容。二、大修成功之處

在此次大修中經(jīng)過大家的努力,克服了新人較多的不利因素,基本做了“四好、五!,完成了即定的任務(wù)。回顧大修的工作有以下幾點做得比較好:

1)、大修準備比較充分。對于大修的檢修項目進行多次的討論,對于檢修的材料準備比較充分,特別是2703與703裝置的檢修項目比較多,一些是技改項目,一些是裝置消缺,還有一些是后增的工藝變更,對于這些檢修首先考慮的是材料的準備工作,對于材料早做準備。由于準備比較充分,在整個大修過程沒有出現(xiàn)因此材料問題而影響進度的現(xiàn)象在整個大修過程沒有出現(xiàn)因此材料問題而影響進度的現(xiàn)象,也沒有出現(xiàn)漏項現(xiàn)象。

2)、項目落實比較好。對于今年大修檢修計劃,車間進行了多次的討論,并根據(jù)車間一些技改內(nèi)容,對一些檢修項目進行了增減,使計劃更加科學,根據(jù)檢修力量的情況,做到了早落實、早安排,因此在大修中各檢修項目得到有效的落實實施。

3)大修做到了安全檢修。安全工作是我們的工作重點,大修的安全工作更高比較重要,對于大修期間的安全工作,要求做到安全交出、安全檢修、認真監(jiān)護。對于安全交出,要求嚴格按照交出證明書流轉(zhuǎn)規(guī)定的要求進行,認真作好確認工作。對于安全檢修,要求檢修必須通知工段,必須穿戴好保護用品,要注意上下作業(yè)、交叉作業(yè)。對于監(jiān)護,特別是AHF場合的檢修必須要求工藝、機械、安全、工段長都要到場,提升監(jiān)護的等級。

4)、設(shè)備檢修質(zhì)量較好,在整個大修期間,設(shè)備檢修總體做到保質(zhì),從而保證了大修的圓滿成功。對于檢修不以犧牲的代價趕進度,要做到每一條管線,每一只閥門,墊片、焊縫不漏。要求我們檢修人員嚴格執(zhí)行好文明檢修制度,機械員要做好檢修的各項確認工作。做好各項檢修方案的確認、驗收工作。

5)、溝通比較及時,有變化及時通知。在大修過程中涉及的竹架、起重、防腐、金工、動力、儀表、土建等單位溝通比較及時,能夠在需要的時候及時趕到,沒有影響檢修進度。6)、加強大修治安保衛(wèi)工作是大修的保障。本次大修,車間內(nèi)各級人員認真執(zhí)行公司、車間的各項治保工作制度。對外來施工單位和小工加強管理,委外施工項目都有專人負責管理、監(jiān)護;對車間內(nèi)貴重物品都進行入庫管理,車間倉庫內(nèi)領(lǐng)取材料、備件、工具都進行了登記,確保大修工作順利進行。三大修不足之處:

703裝置:由于本次大修項目較少,時間也比較分開,在工作的安排上,材料的準備都沒有什么大問題,不足的地方有幾點:

1、大修項目計劃仍不全面,一些存在的問題在討論會上并沒有提出,而在實際檢修中卻要求檢修,如E-222回水閥的更換。檢修工作缺乏計劃性。

2、沒有考慮交出方案所涉及的閥門是否能正常運作,這給檢修進度造成了一定難度,如循環(huán)水總閥和工藝水總閥。

2-703裝置:整個2-703裝置大修工作,從計劃到實施都做得非常有條理,機械員協(xié)調(diào)和安排工作都非常到位,整個大修比較順暢,就是在最后由于E303封頭泄漏,造成了停車處理、檢修質(zhì)量及查漏質(zhì)量都存在著不足。

3-703裝置:在3-703裝置大修中,由于機械員第一次從事裝置大修,在工作安排的合理性上、材料的確認,設(shè)備的確認上都存在著經(jīng)驗不足的問題,造成了一些工作出現(xiàn)反復(fù)。在設(shè)備交出檢修中也出現(xiàn)了交出措施不正確不合理的安全隱患存在。

四、技術(shù)總結(jié)703裝置:

自703裝置液相法生產(chǎn)技改完成后,裝置先可以分前后系統(tǒng)分別運行,后系統(tǒng)的大修必要性已大大降低,09年7月份因產(chǎn)品水分問題已對C-210、C-211、C-213、C214填料進行了檢查清洗補充。所以本次年度大修703后系統(tǒng)的設(shè)備大都沒有安排。

1、X-101因回油問題將PV-1,PV-2凝聚器拆開檢查,各蒸發(fā)器回油管檢查疏通,后更換PV-1凝聚器3只,各蒸發(fā)器回油管堵死情況并不嚴重,另將PV-2油視鏡更換一只,低壓段油過濾器清洗,HX-3油冷器列管漏,堵一根。

2、AHF管更換和防腐:四車間至V-201A/B在704到703一段表面腐蝕較嚴重尤其是管道支撐結(jié)合的地方,這次停車計劃更換其中腐蝕較嚴重的幾段,鋼管采用¢59×5的厚壁管,彎頭,直通全部采用承插焊接,原支撐全部拆除,更換,整體管路防腐,并在與鋼管接觸處增加橡皮墊。V-201A/B經(jīng)P-201至R-201管路表面腐蝕較嚴重,管路打磨后防腐,并對與支撐結(jié)合處做了重點防腐。

3、R-201因不需要更換催化劑,遂決定只將AHF插入管更換,安全閥拆出調(diào)校后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部腐蝕嚴重,不能調(diào)校到指定壓力,需要更新安全閥。腐蝕的原因是事故洗滌倒回的物料積存在安全閥的出口處造成腐蝕,建議采用一定的措施來防止,如管后安裝止逆閥、或加裝一個爆破壓力較低的防爆膜。

11月22日下午R-201反應(yīng)器AHF插入管發(fā)生泄漏,原因分析:主要原因為插入管內(nèi)外襯里層在管下部的結(jié)合處的粘結(jié)質(zhì)量出現(xiàn)問題而導(dǎo)致物料進入襯層內(nèi)部腐蝕金屬本體。

整改措施:在兩連接法蘭之間與空氣接觸部分管段增加外夾套,夾套上增加一個壓力表監(jiān)測夾套內(nèi)壓力,同樣,焊縫需要進行著色探傷,并試壓2.0Mpa合格。

4、C-208更換:去年大修時就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)C-208塔壁腐蝕較嚴重,已經(jīng)貼補多處,今年也發(fā)生兩起泄漏,鑒于去年大修情況,車間決定今年大修將塔更換,上半塔節(jié)采用08年更換的C-211的中間塔節(jié),下半塔節(jié)采用鋼管自制,內(nèi)部襯PE,目前已安裝到位,使用情況良好。

5、堿管消漏:每年大修的通常項目,年年補焊的效果都不是很好,因為堿管漏點在打磨后很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的漏點位置,補焊的效果不是很好,根據(jù)使用鐵膠泥來消堿系統(tǒng)的漏點來看,效果還是不錯的,這次決定在所有的堿管漏點上推廣,使用到目前效果都還可以。

2-703裝置1、R-301本次檢修R-301封頭沒有打開,只是對HF插入管進了更換。在拆HF插入管的時候,由于襯里層的破裂,里面有少量的HF噴出。由于檢修人員防護措施比較到位,沒有噴到人的現(xiàn)象。下次檢修過程中尤其關(guān)注,防護面罩等一定要帶上。

2、T-301T-301只是對塔釜填料進行了清洗,人孔以及手孔拆開檢查。人孔密封面不平,按以前的檢修慣例,將密封面涂了一層TS416防腐蝕修補劑,在查漏過程中沒有出現(xiàn)泄漏情況。底部回流管由于以前交出過程中出現(xiàn)倒淋閥堵的現(xiàn)象,這次大修委托工程公司將回流管增加了夾套層。

3、T-302此次大修T-302檢修主要已更換填料為主,交出時間花費了1天2夜,交出情況比較好,只是在交出過程中需要將所有的人孔、手孔打開,以便空氣流通。由于拆開的填料基本還比較好,只是更換了底部的2、3節(jié)塔節(jié)內(nèi)的填料,第一節(jié)塔節(jié)內(nèi)的填料為散裝填料,做了清洗處理。底部更換的碳鋼塔節(jié)腐蝕情況比較好,沒有出現(xiàn)明顯的腐蝕現(xiàn)象。底部DN80不銹鋼管出現(xiàn)嚴重的堵塞現(xiàn)象,每次下部人孔復(fù)位前需要先確認管道疏通。

4、T-304/V-325塔節(jié)拆開檢查,以前襯PTFE塔節(jié)比較好,沒有任何缺陷,但PE襯里塔節(jié)大部分鼓泡。V-325設(shè)備拆開的時候沒有出現(xiàn)明顯的鼓泡,但第二天發(fā)現(xiàn)鼓泡較第一天比較嚴重。T-304進出口襯里管也很多根出現(xiàn)鼓泡現(xiàn)象,閥門也由于球體鼓泡(DN65)換了4個。所有襯里管件、設(shè)備均重新襯PE,V-325襯里設(shè)備密封面不平,向廠家反應(yīng)后,廠家派人打磨處理。插入管由于使用時間太長,出現(xiàn)了老化的現(xiàn)象,大修之前需備好必要的PP管。

5、E-301上下封頭打開清洗查漏,上密封面存在缺陷,復(fù)位時候涂了可塞新TS416,上下封頭墊片均采用PTFE(原墊片為3504)。

6、V-307打開時候比較臟,內(nèi)部有污泥,用蒸汽烘后仍有很大部分不能清理干凈。設(shè)備底部濾網(wǎng)已基本沒有了,支撐板也部分出現(xiàn)腐蝕情況。濾網(wǎng)和支撐板均做了相應(yīng)的處理,不影響使用。建議每年都將下封頭打開,清理一下里面的污泥,僅僅用蒸汽、水疏通一下是基本上不能解決什么問題,即使解決也只是暫時的,因為里面實在是太臟。

7、T-305/E-310T-305塔釜比較臟,內(nèi)部未見明顯的腐蝕情況。E-310列管出現(xiàn)一根漏的現(xiàn)象。列管兩端堵焊,試壓查漏合格。復(fù)位的時候封頭內(nèi)側(cè)發(fā)現(xiàn)一道大約30cm左右的裂紋,于是對裂紋內(nèi)外側(cè)進行了著色處理,沒有出現(xiàn)明顯的裂紋情況,確認沒問題后復(fù)位。以后需要加強關(guān)注。

8、V-313A/BV-313A內(nèi)部有小部分的鼓泡,不影響使用;V-313B有較V-313A大的鼓泡,有部分浮起,但未見明顯的破損。計劃在有水酸項目的時候?qū)-313A/B重新襯PE。

9、E-303-1西面封頭拆開的時候,密封面沒有明顯的泄漏,但螺栓有2顆斷裂;東頭封頭保溫拆開的時候南面有明顯的酸跡。復(fù)位后試壓查漏合格,但物料通進去之后出現(xiàn)了很大面積的泄漏情況,一共泄漏了4次。前3次是都消掉了,但第四次的時候東面封頭是緊固消漏了,但西面的封頭在緊固過程中緊固螺栓斷裂2顆,由于擔心其他的螺栓強度也不怎么好。就緊急停車,交出后更換墊片和螺栓。拆開后,密封面干凈,無缺陷,墊片壓的較為平整,沒有出現(xiàn)偏口現(xiàn)象。此次更換的墊片為3500墊片,尺寸為764×704×3(二車間借),原墊片為3504墊片,尺寸為765×715×3。再次開車,冷媒通進去后,檢修班人員就上樓預(yù)緊,上樓時封頭處還未見明顯的結(jié)露,用手摸只是有一點點涼,但沒過幾分鐘,檢修工還沒開始預(yù)緊,就看見西面封頭瞬間漏大,由于無風,現(xiàn)場一片煙,根本看不清螺栓,檢修人員不干上前緊固。還好,那是停了下車,系統(tǒng)卸壓至1.23MPa,泄漏變小,再次緊固。再次開車,還是有一點點漏,慢慢緊消缺。系統(tǒng)溫度慢慢降下來,檢修人員就一只等在樓上關(guān)注泄漏情況,有點漏就馬上緊下,不漏就等溫度降幾度再預(yù)緊下。等到封頭結(jié)霜后基本穩(wěn)定,T-302塔頂溫度降到-15℃后沒有出現(xiàn)泄漏。以后進料的時候盡量降慢速度,可能是由于瞬間降溫太快和壓力變化太大導(dǎo)致的泄漏。

3-703

裝置

1、反應(yīng)系統(tǒng):

R-502反應(yīng)器HF插入管移位:原AHF進料管離反應(yīng)器筒體較近,會對反應(yīng)器筒體造成沖刷腐蝕,故對其進行移位,將位置移到DN500的人孔蓋中心處。在人孔蓋中心處開設(shè)78的孔,人孔材質(zhì)為襯板16MnR+316L(38+12mm)。在此孔處焊接接管(76×6,材質(zhì)316L)及法蘭(HG20615SO65-5.0RF304L)。在接管外焊接了套管及檢漏接頭,材質(zhì)為碳鋼。移位后插入管下部出料口距反應(yīng)器底部距離也由原來的276mm增加到約845mm;相應(yīng)的AHF進料管重新配制。

T-507塔增加塔節(jié):在T-507塔下部增加一節(jié)長4700mm的塔節(jié),塔內(nèi)部裝有分布器和填料柵板,內(nèi)部裝鮑爾環(huán)25x25x0.6,304L,上下分布手孔。底部進料管重新配置。

2、水堿洗系統(tǒng)

T-504塔:塔節(jié)脫開,基本存在鼓泡現(xiàn)象,重新襯里,中間進料管放大,原來30的插入管改為50,塔節(jié)上的短接也相應(yīng)由DN50改為DN65,進料口短管重新配置一段(帶DN65x40大小頭)。同時拆開進料襯里管檢查,發(fā)現(xiàn)上部進料管一段長200mm的短接有輕微鼓泡現(xiàn)象,更換了該短接,其余正常。

V-506堿分離器:V-506放大,原V-506容積為3.2m3,現(xiàn)放大為6.03m3,現(xiàn)場配置相應(yīng)管道。V-507凝聚器:增加V-507C,內(nèi)部裝鮑爾環(huán)25x25x0.6,材質(zhì)為304L。

V-508傾析器:V-508放大,原容積為1.2m3,現(xiàn)使用原V-506,容積為3.2m3,同時在至T-505管路上增加套管加熱器。T-5043、精餾部分

E-510放大,原E-510換熱面積為7.2m2,新制作的設(shè)備換熱面積為13m2,與T-505塔相連法蘭有DN150改為DN200,因此在T-505塔上原位置開孔,經(jīng)計算,開孔部位增加補強圈,厚度為6mm。

E-515拆開上下封頭檢查,清洗,列管較干凈,無堵塞現(xiàn)象。4、事故洗滌部分

J-501文丘里洗滌器拆下,外部漏點補焊后襯里修復(fù),插入管及噴頭檢查正常后復(fù)位,V-520槽內(nèi)部襯里檢查,沒有鼓泡現(xiàn)象。廢液池廢液泵P-517A因F32建設(shè)拆除。

反應(yīng)器至事故洗滌管線的整改,在R-502安全閥后最低處增加導(dǎo)淋,R-502事故洗滌管與事故洗滌總管碰頭由側(cè)面改為上部進料,防止了物料回流;T-502至事故洗滌管改由側(cè)面垂直進料。5、3#、4#循環(huán)水系統(tǒng)

3#、4#循環(huán)水系統(tǒng)掛片留頭,留頭閥門為DN40,待大修后配置掛片及相應(yīng)管道。4#循環(huán)水泵出口壓力變送接管焊接恢復(fù)。3#、4#風機葉片檢查,角度測量,3#葉片角度分別為:14°、14°、13°、13°、14°、13°。4#風機葉片無測量位置,粗測與3#風機角度相仿。6、P-502A/B/C

P-502A/B/C逐臺岔開檢查檢修,A泵補油限位器彈簧斷,更換彈簧,膜片更換,進出口單向閥座更換;B泵補油限位器有腐蝕現(xiàn)象,更換整個補油限位器,單向閥座正常未更換,膜片更換;C泵更換了膜片和進出口單向閥座。A、B泵的進口濾芯更換。A、B、C泵潤滑油更換。

為下一步生產(chǎn)F32需要,在泵進料總管上留頭,現(xiàn)場開三通,配置DN65短接,DN65C1A8C閥門一只。7、其他

V-513A/B有水酸儲槽,拆開人孔檢查,內(nèi)壁基本正常;V-514拆開手孔檢查正常;V-503拆開上封頭,檢查清洗,更換了兩道內(nèi)漏的出料閥門DN25,Q41F-300RF,同時按工藝要求整合了互聯(lián)管。

三車間201*-12-30

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