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機(jī)組檢修熱工工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-28 01:11:33 | 移動(dòng)端:機(jī)組檢修熱工工作總結(jié)

機(jī)組檢修熱工工作總結(jié)

#1機(jī)組C級(jí)檢修熱控專業(yè)檢修總結(jié)

1.概況

#1機(jī)組C級(jí)檢修于201*年9月14日開(kāi)始,計(jì)劃用時(shí)12天,實(shí)際用時(shí)10天。從總的檢修情況來(lái)看,我專業(yè)的檢修進(jìn)度緊隨主設(shè)備的進(jìn)度,從201*年9月14日至201*年9月23日止,正常的檢修工作已全部完成。所有校驗(yàn)點(diǎn)均按檢修工作計(jì)劃表的要求全部完成。本次檢修項(xiàng)目完成率100%,設(shè)備消缺率100%,整機(jī)啟動(dòng)一次成功。

2.工程工期

計(jì)劃工期:201*年9月14日~201*年9月26日實(shí)際工期:201*年9月14日~201*年9月23日

3.工作主要項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度

煙氣系統(tǒng)(CEMS)測(cè)點(diǎn)的檢查及表計(jì)校驗(yàn)從9月14日開(kāi)始,至9月23日全部完成。

壓力變送器和開(kāi)關(guān)及就地儀表校驗(yàn)從9月14日開(kāi)始,至9月23日全部完成。

氣動(dòng)門(mén)的校驗(yàn)從9月17日開(kāi)始,至9月23日全部完成。

4.檢修過(guò)程中消除的主要缺陷

4.1煙氣系統(tǒng)中的采樣濾芯堵塞較嚴(yán)重,反復(fù)吹掃仍無(wú)法恢復(fù)后,

更換采樣濾芯兩個(gè)。原煙氣溫度測(cè)量元件子檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)熱電阻的陶瓷部分已損壞,經(jīng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,更換并檢查合格后回裝。CEMS凈煙氣溫度測(cè)量元件(PT100熱電阻)在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)熱電阻的護(hù)套腐蝕較嚴(yán)重,反復(fù)擦拭后仍無(wú)法恢復(fù),經(jīng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,更換并檢查合格后恢復(fù)。

4.2吸收塔除霧器沖洗系統(tǒng)更換氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)四套。利用檢修時(shí)間

將#1吸收塔除霧器沖洗水母管壓力表的信號(hào)線重新走線,滿足現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)的要求。

4.3#1機(jī)組檢修現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有5處隔膜壓力表隔膜損壞無(wú)法修復(fù),更

換壓力表5塊:分別在3臺(tái)循環(huán)泵出口、供漿泵出口母管、#1石膏排出泵出口母管壓力。

4.4#1機(jī)組三臺(tái)循環(huán)泵電機(jī)內(nèi)部接線端子排由于長(zhǎng)期使用已經(jīng)老

化,利用本次檢修機(jī)會(huì)對(duì)三臺(tái)循環(huán)泵電機(jī)內(nèi)部的接線端子排進(jìn)行更換。5.工作總體總結(jié)5.1檢修情況詳介5.1.1標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目完成情況

壓力變送器校驗(yàn)15臺(tái)氣動(dòng)門(mén)檢查18臺(tái)就地儀表校驗(yàn)34只采樣箱檢查2臺(tái)5.1.2檢修過(guò)程介紹

本次#1機(jī)組C級(jí)檢修我們熱控專業(yè)的主要任務(wù)是表計(jì)的校驗(yàn),利用檢修時(shí)間可以將所有熱控測(cè)點(diǎn)進(jìn)行疏通并將運(yùn)行中無(wú)法處理的問(wèn)題進(jìn)行解決。

雖然我們多次進(jìn)行300MW機(jī)組的檢修工作,但是我們檢修人員還在檢修之前做了大量的準(zhǔn)備工作,包括技術(shù)資料的收集、檢修缺陷的提前統(tǒng)計(jì)、向運(yùn)行了解情況等等。為這次順利完成檢修任務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此次檢修為C級(jí)檢修,工期為兩個(gè)星期,工作量較大,為了確保檢修進(jìn)度,我們每天的工作相當(dāng)飽滿,還要配合施工隊(duì)伍參加事故高位水箱的調(diào)試工作,這是考驗(yàn)我們的一道難題,對(duì)我們的檢修工作提出了更高的要求。針對(duì)這種情況,我們從做好職工的思想工作入手,要求他們?cè)谒枷肷细叨戎匾,?yán)把安全和質(zhì)量關(guān)。在安全生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)的動(dòng)員下,我們的檢修人員都自覺(jué)加班加點(diǎn),毫無(wú)怨言,以緊抓工程進(jìn)度為目標(biāo),當(dāng)天的工作當(dāng)天完成,確保每個(gè)工程節(jié)點(diǎn)有條不紊地完成。整個(gè)檢修過(guò)程,我們始終緊隨主設(shè)備的進(jìn)度,尤其是在與機(jī)務(wù)的配合工作方面,我們努力做到接到配合工作任務(wù),立即完成,決不影響總的進(jìn)度。主設(shè)備檢修完成,我們立即裝復(fù)校驗(yàn),以保證設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)的按時(shí)進(jìn)行。在我們?nèi)w檢修人員的共同努力下,最終圓滿完成了這次檢修任務(wù),為機(jī)組的順利啟動(dòng)貢獻(xiàn)了一份力量。5.2技術(shù)準(zhǔn)備工作5.2.1文件資料準(zhǔn)備

在檢修開(kāi)始前,根據(jù)檢修計(jì)劃任務(wù)書(shū)及時(shí)進(jìn)行人員分工。由各小組人員對(duì)自己所管轄的設(shè)備范圍進(jìn)行整理分類。檢修開(kāi)始后,根據(jù)檢修作業(yè)文件包進(jìn)行工作,嚴(yán)格按照檢修作業(yè)文件包的進(jìn)行作業(yè)。組織參加檢修的工作人員全面進(jìn)行學(xué)習(xí),特別是對(duì)個(gè)別細(xì)小環(huán)節(jié)進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。對(duì)保證檢修安全進(jìn)行,起到了重要的保障作用。5.3檢修遺留問(wèn)題及采取措施

由于#1機(jī)組兩臺(tái)分析儀使用時(shí)間接近兩年應(yīng)返廠校驗(yàn),而目前#2機(jī)組屬于停運(yùn)狀態(tài),所以將#2機(jī)組分析儀裝在#1機(jī)組分析儀機(jī)柜內(nèi),由于通道設(shè)置不同,所以目前#1機(jī)組的故障燈常亮,但不影響正常運(yùn)行,等#1機(jī)組分析儀校驗(yàn)完立即回裝。

熱控專業(yè)201*年9月30日

擴(kuò)展閱讀:熱工車(chē)間201*年5號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)

熱工車(chē)間201*年5號(hào)爐機(jī)C級(jí)檢修總結(jié)一、本次停工檢修情況總體介紹和安排以及通過(guò)本次停工檢修解決的生產(chǎn)隱患和重大設(shè)備問(wèn)題

1.1總體介紹

1.1.1停開(kāi)車(chē)過(guò)程操作執(zhí)行情況

烏石化熱電廠5號(hào)爐檢修自201*年4月26日至201*年5月15日共20天。本次熱工車(chē)間在5號(hào)爐機(jī)檢修過(guò)程中,以“科學(xué)規(guī)范,全程受控”為目標(biāo),堅(jiān)持“應(yīng)修必修修必修好”的檢修質(zhì)量方針,秉承“安全第一質(zhì)量?jī)?yōu)良保證進(jìn)度文明檢修”的指導(dǎo)思想。將“6S”管理貫徹到現(xiàn)場(chǎng)每一個(gè)角落。從車(chē)間到班組制定了嚴(yán)格的安全檢修監(jiān)督機(jī)制,嚴(yán)把檢修質(zhì)量,嚴(yán)格履行三級(jí)驗(yàn)收制度。嚴(yán)格按照統(tǒng)籌進(jìn)行日控制,每天工作任務(wù)必須達(dá)到控制點(diǎn)要求。明確分工、層層落實(shí)、各盡其職、密切配合。嚴(yán)格按照“四有工作法”組織施工檢修,每一個(gè)檢修項(xiàng)目都做到有計(jì)劃、有方案、有確認(rèn)、有總結(jié)。本次熱工車(chē)間在5號(hào)爐機(jī)檢修的內(nèi)容主要是針對(duì)5號(hào)爐機(jī)存在的缺陷、5號(hào)機(jī)DCS控制系統(tǒng)及DCS組態(tài)存在的缺陷,5號(hào)機(jī)DEH系統(tǒng)及存在的問(wèn)題,5號(hào)機(jī)ETS系統(tǒng),5號(hào)爐機(jī)執(zhí)行機(jī)全面檢修、5號(hào)爐磨煤機(jī)料位自動(dòng)控制系統(tǒng)改造、5號(hào)爐火焰檢測(cè)系統(tǒng)改造及重要表計(jì)校驗(yàn),5號(hào)機(jī)調(diào)門(mén)LVDT易出現(xiàn)抖動(dòng)故障。脫硫5號(hào)爐煙氣吸收部分儀表設(shè)備,5號(hào)灰斗區(qū)域儀表設(shè)備、5號(hào)主變溫度儀表設(shè)備,5號(hào)號(hào)電除塵溫度儀表設(shè)備,脫硫儀表存在的缺陷、系統(tǒng)存在的問(wèn)題,電源系統(tǒng)核查。車(chē)間據(jù)此進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的安排,將整個(gè)計(jì)劃進(jìn)行分解逐步實(shí)施

1)制定張貼詳細(xì)的檢修計(jì)劃統(tǒng)籌圖。檢修工作分為幾大部分,指定各小組工作負(fù)責(zé)人。

2)對(duì)參與檢修的設(shè)備制定了詳細(xì)的檢修標(biāo)準(zhǔn),張貼上墻并且開(kāi)會(huì)通知,做出明確要求。

3)補(bǔ)充完善、打印檢修作業(yè)動(dòng)作卡,做到每項(xiàng)工作均持卡作業(yè)。4)召開(kāi)了檢修動(dòng)員會(huì),對(duì)安全事項(xiàng)、檢修事項(xiàng)強(qiáng)調(diào)說(shuō)明。原則是一要保證

安全檢修,二要保證檢修質(zhì)量,三要保證檢修進(jìn)度。

5)準(zhǔn)備三期聯(lián)鎖報(bào)警清單和儀表劃紅線清單,準(zhǔn)備檢修備品備件材料,打印標(biāo)志。

為了有效保證檢修工作的順利完成,熱工車(chē)間每一位員工均以飽滿的工作熱情和敢于打硬仗、勇于挑大梁的精神,積極的投入到5號(hào)爐機(jī)的檢修工作之中,為5號(hào)爐機(jī)檢修超質(zhì)、超量提前圓滿結(jié)束,做出了很大的貢獻(xiàn)。

1.2項(xiàng)目完成情況

5號(hào)爐C級(jí)檢修計(jì)劃項(xiàng)目92項(xiàng),特殊項(xiàng)目3項(xiàng),異動(dòng)項(xiàng)目8項(xiàng),包括常規(guī)項(xiàng)目實(shí)際完成檢修項(xiàng)目92項(xiàng),完成率為100%。

1.2.1常規(guī)項(xiàng)目

1.常規(guī)儀表(201件/臺(tái));2.執(zhí)行機(jī)構(gòu);(40臺(tái))3.工業(yè)電視;(4臺(tái))4.保護(hù)系統(tǒng);(2套)5.電源系統(tǒng)(3套)6.電動(dòng)門(mén)(11臺(tái))7.DEH系統(tǒng):1套8.DCS系統(tǒng):1套

9.煙氣分析儀表標(biāo)定:4套10.電磁閥測(cè)試,線路整改:28臺(tái)11.氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)試:6臺(tái)12.檢查氣源管路及其附件:44套

1.2.2異動(dòng)執(zhí)行

1.5號(hào)機(jī)EH油站補(bǔ)水電磁閥去除

2.修改DEH邏輯:去除主汽門(mén)活動(dòng)試驗(yàn)的“閥位控制”條件。

3.修改DEH邏輯:增加了“快減負(fù)荷”功能,并快減負(fù)荷目標(biāo)值由10MW改

為0MW。

4.修改DEH邏輯:去除了電負(fù)荷低于一定功率是自動(dòng)切除中壓抽汽功能5.修改DEH邏輯:修改拐點(diǎn)過(guò)大的1號(hào)、2號(hào)高調(diào)門(mén)順序閥流量曲線6.修改DEH邏輯:閥位控制方式增加了微調(diào)按鈕

7.修改DEH邏輯:增加了“單閥”與“順序閥”切換中的進(jìn)度指示條8.脫硫系統(tǒng)4、5號(hào)取出液泵調(diào)節(jié)閥移位。

1.2.3特殊項(xiàng)目

1.5號(hào)爐磨煤機(jī)料位自動(dòng)控制系統(tǒng)改造2.5號(hào)爐火焰檢測(cè)系統(tǒng)改造

3.對(duì)2、3號(hào)高調(diào)門(mén),1、3號(hào)中調(diào)門(mén)的LVDT線纜與信號(hào)電纜通過(guò)焊接方式連

接,以消除線路接觸問(wèn)題引起的調(diào)門(mén)波動(dòng)等故障。

1.2.4外委項(xiàng)目:

無(wú)

1.3質(zhì)量驗(yàn)收以及檢修工作消除的隱患

1.3.1本次檢修統(tǒng)籌合理,現(xiàn)場(chǎng)能夠文明施工,沒(méi)有發(fā)生環(huán)保事故。

通過(guò)檢修消除了以下隱患:

1.解決了5號(hào)爐爐膛火焰檢測(cè)系統(tǒng)隱患。2.解決了5號(hào)爐無(wú)磨煤機(jī)料位自動(dòng)控制系統(tǒng)隱患。

3.更換了顯示點(diǎn)電池電壓報(bào)警川儀電動(dòng)裝置以及上儀電動(dòng)裝置的電池缺電問(wèn)題

4.使用利舊方式修復(fù)了長(zhǎng)期不能電動(dòng)的5號(hào)高除溢水門(mén),通過(guò)全面的檢查解決了甲側(cè)電動(dòng)隔離門(mén)狀態(tài)不對(duì)的故障

5.更換了8條被烤壞的汽輪機(jī)本體溫度元件的補(bǔ)償導(dǎo)線,消除了汽輪機(jī)本體溫度測(cè)點(diǎn)隱患,更換了溫度元件的底座,便于今后的溫度元件更換安裝。6.對(duì)3500保護(hù)主機(jī)接線端子進(jìn)行檢查、緊固,對(duì)轉(zhuǎn)速通道進(jìn)行校驗(yàn)以及輸出檢查,對(duì)峰峰值進(jìn)行復(fù)位。對(duì)框架與模塊進(jìn)行了清掃,根據(jù)聯(lián)鎖報(bào)警值一覽表對(duì)聯(lián)鎖值與報(bào)警值進(jìn)行了核對(duì),程序進(jìn)行了備份。

7.對(duì)各軸瓦振動(dòng)以及轉(zhuǎn)速、鍵相、偏心、軸位移探頭及前置器進(jìn)行檢查,數(shù)據(jù)記錄,對(duì)前缸內(nèi)元件及探頭線纜進(jìn)行整理固定,完成5號(hào)機(jī)本體監(jiān)視系統(tǒng)檢修維護(hù)工作。

8.由于5號(hào)機(jī)進(jìn)行的第一次檢修,對(duì)一二級(jí)聯(lián)鎖的報(bào)警值,聯(lián)鎖值進(jìn)行核對(duì),對(duì)不正確的整定值進(jìn)行修改。

9.對(duì)5號(hào)機(jī)爐現(xiàn)場(chǎng)所有電動(dòng)門(mén)及執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和潤(rùn)滑加油,降低了由于機(jī)械卡澀而造成的閥門(mén)故障。

10.對(duì)5號(hào)灰斗區(qū)域的電磁閥、行程開(kāi)關(guān)、壓力(差壓)開(kāi)關(guān)及真空變送器進(jìn)行了全面檢修,發(fā)現(xiàn)差壓開(kāi)關(guān)聯(lián)鎖值提供不全面、不準(zhǔn)確。

11.對(duì)5號(hào)電除塵硅整流變壓器的8只電接點(diǎn)溫度計(jì)及回路接線進(jìn)行檢查,收集了詳細(xì)的技術(shù)資料,確定了聯(lián)鎖值,排除了5號(hào)電除塵2號(hào)甲電場(chǎng)超溫跳閘故障原因。

12.對(duì)5號(hào)主變的2臺(tái)溫度控制器進(jìn)行更換,增加備用溫度測(cè)點(diǎn)3只,并配合電氣專業(yè)進(jìn)行了試驗(yàn)。

13.發(fā)現(xiàn)5號(hào)預(yù)洗滌塔一臺(tái)單法蘭液位計(jì)膜片有裂紋,待備表到貨時(shí)即行更換。14.檢查更換了6臺(tái)室外氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的空氣過(guò)濾減壓閥,確保氣路清潔。15.配合廠家對(duì)一期脫硫20臺(tái)電動(dòng)閥門(mén)進(jìn)行逐一調(diào)試,消除了一期脫硫現(xiàn)場(chǎng)閥門(mén)長(zhǎng)期手動(dòng)的重大缺陷。

1.3.2其他主要工作完成情況1.3.2.1.表計(jì)校驗(yàn)

對(duì)機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)壓力表計(jì)、爐膛負(fù)壓壓力開(kāi)關(guān)、火檢壓縮空氣壓力開(kāi)關(guān)、主汽流量變送器、給水流量變送器、爐膛負(fù)壓變送器進(jìn)行了校驗(yàn);

1.3.2.2.執(zhí)行機(jī)構(gòu)以及電動(dòng)門(mén)

1.對(duì)5號(hào)爐機(jī)電動(dòng)執(zhí)行器進(jìn)行全面檢修,檢查了5號(hào)爐機(jī)所有執(zhí)行器、電動(dòng)門(mén)

電池,檢查給水系統(tǒng)執(zhí)行器銅套子,更換了5號(hào)爐減溫水執(zhí)行器電路板模塊,修復(fù)了甲側(cè)一級(jí)減溫水調(diào)節(jié)門(mén)執(zhí)行器,。

2.對(duì)5號(hào)爐機(jī)所有閥門(mén)電動(dòng)裝置,執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行了加油,清潔,行程調(diào)試。

1.3.2.3保護(hù)回路

1.對(duì)火焰檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行改造、全面檢修。2.對(duì)爐膛負(fù)壓壓力開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查效驗(yàn)3.進(jìn)行鍋爐保護(hù)靜態(tài)試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目均合格。4.進(jìn)行汽機(jī)保護(hù)靜態(tài)試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目均合格。

1.3.2.4.DCS系統(tǒng)吹掃及切換試驗(yàn)

1.對(duì)5號(hào)機(jī)爐DCS機(jī)柜、模塊及遠(yuǎn)程柜進(jìn)行了吹掃,接線端子緊固2.對(duì)5號(hào)機(jī)爐工程師站、操作員站、OPC站主機(jī)進(jìn)行清掃,對(duì)通訊電纜進(jìn)行檢查緊固

3.對(duì)DCS控制器、交換機(jī)、電源及通訊模塊進(jìn)行了冗余切換試驗(yàn)

1.3.2.5.DCS系統(tǒng)組態(tài)及畫(huà)面修改

1.5號(hào)爐給水差壓門(mén),調(diào)節(jié)門(mén)組態(tài)修改。

2.5號(hào)爐一級(jí)減溫器后溫度報(bào)警值修改為355-385度。3.DCS修改畫(huà)面,減溫水母管移位至給水臺(tái)后。4.送風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量量程修改為8000Pa。5.修改料位自動(dòng)畫(huà)面。

6.修改汽包壁溫參數(shù)范圍上限。7.修改5號(hào)爐參數(shù)表。

8.檢查5號(hào)爐甲磨稀油站差壓大報(bào)警。9.校驗(yàn)5號(hào)爐機(jī)遠(yuǎn)程機(jī)柜通道。10.校驗(yàn)5號(hào)爐機(jī)盤(pán)后機(jī)柜重要通道。

11.修改DCS畫(huà)面“5號(hào)機(jī)一、二段抽汽逆止門(mén)在DCS上的布置位置相反(操作一段,動(dòng)二段)”

12.修改DCS畫(huà)面“5號(hào)機(jī)1、2號(hào)高加啟動(dòng)放水投自動(dòng)后,狀態(tài)不變紅”。13.修改DCS畫(huà)面“5號(hào)機(jī)DCS上給水系統(tǒng)中,1、2號(hào)高加進(jìn)、出水溫度名稱不對(duì)應(yīng),且各自所放位置與實(shí)際位置也不對(duì)應(yīng)”14.修改5號(hào)機(jī)軸封壓力調(diào)節(jié)面板量程與變送器量程一致15.修改5號(hào)低除壓力變送器調(diào)節(jié)面板量程與變送器量程一致

16.電氣ECS缺陷“5號(hào)機(jī)開(kāi)機(jī)時(shí)在后臺(tái)機(jī)未點(diǎn)“DCS允許自動(dòng)準(zhǔn)同期合閘按鈕”前332開(kāi)關(guān)就已合閘”經(jīng)檢查熱工部分正常

17.配合電氣檢查VA段電流經(jīng)確認(rèn)DCS模塊正負(fù)信號(hào)線接反,倒模塊正負(fù)信號(hào)線

18.配合電氣檢查VB段電流經(jīng)確認(rèn)DCS模塊正負(fù)信號(hào)線接反,倒模塊正負(fù)信號(hào)線

19.配合電氣檢查5號(hào)主變功率因更換功率變送器后量程發(fā)生改變需要下裝待三期全停時(shí)候處理20.校驗(yàn)5號(hào)機(jī)重要DCS通道。

21.對(duì)DCS、DEH操作員站工程師站進(jìn)行了組態(tài)及畫(huà)面?zhèn)浞荨?/p>

1.3.2.6.DEH主要工作1.異動(dòng)7個(gè):

1)執(zhí)行了電氣檢修的EH油補(bǔ)水控制的異動(dòng),對(duì)5號(hào)機(jī)EH油站補(bǔ)水電磁閥

及其線纜進(jìn)行拆除、清理。

2)修改DEH邏輯:去除主汽門(mén)活動(dòng)試驗(yàn)的“閥位控制”條件。

3)修改DEH邏輯:增加了“快減負(fù)荷”功能,并快減負(fù)荷目標(biāo)值由10MW改為0MW。

4)修改DEH邏輯:去除了電負(fù)荷低于一定功率是自動(dòng)切除中壓抽汽功能5)修改DEH邏輯:修改拐點(diǎn)過(guò)大的1號(hào)、2號(hào)高調(diào)門(mén)順序閥流量曲線6)修改DEH邏輯:閥位控制方式增加了微調(diào)按鈕

7)修改DEH邏輯:增加了“單閥”與“順序閥”切換中的進(jìn)度指示條

2.DEH系統(tǒng)功能完善

1)主汽門(mén)活動(dòng)試驗(yàn)在“閥位控制”下不能實(shí)現(xiàn),去除“閥位控制”不能活動(dòng)自動(dòng)主汽門(mén)的條件。

2)“快減負(fù)荷投切”功能的目標(biāo)值原來(lái)為10MW,現(xiàn)改為0MW。3)修改了順序閥閥門(mén)流量曲線中引起運(yùn)行波動(dòng)的拐點(diǎn),使流量曲線更加平滑。

3.DEH點(diǎn)檢工作

1)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)I/O信號(hào)進(jìn)行了系統(tǒng)聯(lián)校2)對(duì)機(jī)柜、端子板接地測(cè)試。3)對(duì)LVDT進(jìn)行拉閥試驗(yàn)并標(biāo)定。

二.檢修停、檢、開(kāi)全過(guò)程受控管理辦法在本次停工檢修中的的實(shí)際執(zhí)行情況

1.完成使用作業(yè)卡。檢修實(shí)現(xiàn)全過(guò)程受控,完成使用作業(yè)卡55種。檢修期間

認(rèn)真填寫(xiě)作業(yè)卡,做到工作有票證,有卡片,對(duì)每個(gè)驗(yàn)收環(huán)節(jié),工作負(fù)責(zé)人、

班組驗(yàn)收人、施工單位驗(yàn)收人和工藝設(shè)備人員共同驗(yàn)收確認(rèn)簽字,切實(shí)做好質(zhì)量管理,專業(yè)技術(shù)員行使質(zhì)量否決權(quán),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保檢修過(guò)程零違章。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。檢修期間認(rèn)真填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,檢修中使用風(fēng)

險(xiǎn)預(yù)控卡60張,工作中真正做到相互提醒,杜絕人身傷亡和重傷事故,杜絕人身輕傷及人身未遂事故的發(fā)生,確保人員設(shè)備安全。

3.物資準(zhǔn)備。本次檢修物資準(zhǔn)備到位,檢修所用的材料、器材、設(shè)備、及備品

配件嚴(yán)格按照規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)配備使用,在本次檢修工作中,材料計(jì)劃22項(xiàng),已報(bào)計(jì)劃項(xiàng)目8項(xiàng)。需簽訂協(xié)議項(xiàng)目2項(xiàng),已定貨項(xiàng)目項(xiàng)。

4.責(zé)任落實(shí)。每天工作結(jié)束后,車(chē)間召開(kāi)班組長(zhǎng)、技術(shù)員檢修工作匯報(bào)會(huì),了

解檢修進(jìn)度,提出檢修要求,并部署下步工作。然后由班組長(zhǎng)技術(shù)員召開(kāi)本工作小組收工會(huì),清點(diǎn)工機(jī)具是否齊全,總結(jié)當(dāng)天的工作,分析當(dāng)天工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并提出解決方法,向工作成員交待第二天的工作任務(wù),各工作成員對(duì)第二天的工作做到心中有數(shù),同時(shí)也有利于發(fā)揮工作小組的集體優(yōu)勢(shì)。對(duì)于檢修質(zhì)量驗(yàn)收,嚴(yán)格按制度分段進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)、簽字;到達(dá)每個(gè)控制點(diǎn)有工作負(fù)責(zé)人及時(shí)通知班組、車(chē)間等各級(jí)驗(yàn)收人員共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每個(gè)控制點(diǎn)的驗(yàn)收工作,層層把關(guān),逐級(jí)驗(yàn)收,使個(gè)檢修步驟的都有效控制。5.人員培訓(xùn)。熱工車(chē)間利用檢修的好時(shí)機(jī),在檢修現(xiàn)場(chǎng)及過(guò)程中及時(shí)開(kāi)展對(duì)員

工的培訓(xùn)工作,技術(shù)員采用現(xiàn)場(chǎng)講課的形式,將平時(shí)遇到的不好消除的缺陷,在檢修停爐后進(jìn)行分析、解剖、講解;同時(shí)班組技術(shù)過(guò)硬的老師傅,也集中給班組成員傳授檢修經(jīng)驗(yàn),有效的提高了員工技能。

三、本次檢修新版檢修規(guī)程、操作圖等的使用情況及檢修資料歸檔情況

檢修過(guò)程共使用檢修作業(yè)卡55份,新版檢修規(guī)程19份,操作圖97份.設(shè)備校驗(yàn)單及調(diào)試單已全部歸檔。對(duì)使用的各種方案進(jìn)行了評(píng)審工作,保證各種方案的正確性。

四、本次檢修工作的特色和經(jīng)驗(yàn)

1.車(chē)間在年初對(duì)遺留缺陷進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì),及時(shí)納入檢修計(jì)劃,確保檢修無(wú)漏項(xiàng)。

2.在檢修現(xiàn)場(chǎng)及過(guò)程中及時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)工作,有效及提高員工技能。3.檢修物資及各種資料準(zhǔn)備到位。

4.對(duì)于統(tǒng)籌安排的工作,能夠及時(shí)有效地進(jìn)行,大部分工作能夠提前完成。5.通過(guò)檢修收集和獲取了各種數(shù)據(jù),檢修的基礎(chǔ)資料比較完善6.此次檢修過(guò)程中未發(fā)生人身傷害和安全事故。

7.通過(guò)本次檢修消除DEH系統(tǒng)中存在的部分隱患,為5號(hào)汽輪機(jī)安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。此次檢修嚴(yán)格執(zhí)行6S管理標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)做到工完料凈場(chǎng)地清,很大程度上改善儀表規(guī)范狀況。

8.在脫硫系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)了較大的設(shè)備隱患,電纜槽盒及穿管防水性能差,個(gè)別表計(jì)有進(jìn)水現(xiàn)象。班組已安排展開(kāi)檢查和整改。

五、檢修結(jié)果

1.5號(hào)爐C級(jí)檢修計(jì)劃項(xiàng)目92項(xiàng),特殊項(xiàng)目3項(xiàng),異動(dòng)項(xiàng)目8項(xiàng),包括常規(guī)項(xiàng)目實(shí)際完成檢修項(xiàng)目92項(xiàng),完成率為100%。

2.有效的消除了5號(hào)爐在年初遺留的缺陷,修改DEH系統(tǒng)邏輯7處;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)I/O信號(hào)進(jìn)行了系統(tǒng)聯(lián)校;對(duì)機(jī)柜、端子板接地測(cè)試;對(duì)LVDT進(jìn)行拉閥試驗(yàn)并

標(biāo)定;對(duì)DEH系統(tǒng)功能進(jìn)行完善和修改消除了DEH系統(tǒng)的部分缺陷。3.DCS系統(tǒng)吹掃及切換試驗(yàn);DCS系統(tǒng)組態(tài)及畫(huà)面修改及通道校驗(yàn);對(duì)DCS、DEH操作員站工程師站進(jìn)行了組態(tài)及畫(huà)面?zhèn)浞荩鉀Q了DCS系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中無(wú)法消除的缺陷。

4.保護(hù)回路進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn),對(duì)火焰檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行改造、全面檢修,解決了生產(chǎn)運(yùn)行中鍋爐頻繁出現(xiàn)的缺陷,保障鍋爐安全運(yùn)行。

5.執(zhí)行機(jī)構(gòu)以及電動(dòng)門(mén)。對(duì)5號(hào)爐機(jī)所有閥門(mén)電動(dòng)裝置,執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行了加油,清潔,行程調(diào)試,并對(duì)5號(hào)爐機(jī)電動(dòng)執(zhí)行器進(jìn)行全面檢修,檢查了5號(hào)爐機(jī)所有執(zhí)行器、電動(dòng)門(mén)電池,檢查給水系統(tǒng)執(zhí)行器銅套子,更換了5號(hào)爐減溫水執(zhí)行器電路板模塊,修復(fù)了甲側(cè)一級(jí)減溫水調(diào)節(jié)門(mén)執(zhí)行器。確保5號(hào)爐所有執(zhí)行器、電動(dòng)門(mén),不拒動(dòng)、不誤動(dòng),確保安全生產(chǎn)。

六、本次檢修存在的問(wèn)題和不足之處

1.提前辦票沒(méi)有達(dá)到預(yù)計(jì)的效果,鍋爐簽票時(shí)間長(zhǎng),監(jiān)護(hù)人不到位,臨時(shí)項(xiàng)目

多。

2.本次檢修暴露出人員技術(shù)素質(zhì)不均衡,相對(duì)較差,對(duì)三期設(shè)備及系統(tǒng)掌握不

足,需要后期有針對(duì)性地開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。

3.5號(hào)機(jī)2號(hào)高調(diào)門(mén)檢修過(guò)后出現(xiàn)自開(kāi)現(xiàn)象,無(wú)法查明故障原因,更換部件時(shí)

出現(xiàn)備件不足的情況。

4.對(duì)機(jī)柜的清掃工作不夠徹底,部分機(jī)柜內(nèi)灰塵未清除,進(jìn)行了后續(xù)的清掃。5.工作票、作業(yè)卡、聯(lián)系單的使用上以及腳手架的驗(yàn)收方面不到位,出現(xiàn)影響

開(kāi)工時(shí)間的問(wèn)題。

6.檢修結(jié)束后的設(shè)備衛(wèi)生清潔工作執(zhí)行的不夠好。

七、改進(jìn)措施

針對(duì)檢修過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,我車(chē)間針對(duì)性的給予改進(jìn)方案。1.辦理工作票前,與工藝車(chē)間聯(lián)系協(xié)商,縮短辦票時(shí)間,提高工作效率。

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