201*年質(zhì)量部年終總結(jié)(鑄造)
201*年總結(jié)及201*年工作計劃(質(zhì)量部)
時光飛逝,201*年已接近尾聲,也即將成為過去。過去的一年,是不尋常的一年,同時也是記載著我們一路走來的點點滴滴。作為承擔公司質(zhì)量控制的職能部門,我深深體會到在這一年里工作之重擔,也非常感謝上級領(lǐng)導(dǎo)對我在工作上的支持與關(guān)愛,及同事們對我的支持和協(xié)助。在即將迎接201*年新任務(wù)、新挑戰(zhàn)之時,也讓我們先回顧一下201*年的質(zhì)量工作開展的相關(guān)情況:
一、加強我們產(chǎn)品質(zhì)量管理工作,確保產(chǎn)品質(zhì)量為確保我們產(chǎn)品質(zhì)量,嚴格按照產(chǎn)品要求對進行檢驗,以防止漏檢、錯檢。檢驗過程中嚴格執(zhí)行公司相關(guān)的檢驗規(guī)程及技術(shù)要求。對合格產(chǎn)品進行入庫、流轉(zhuǎn)。對不合格產(chǎn)品,按照不合格品相關(guān)流程,開具不合格評審處理單并上報相關(guān)部門、并配合他們進行原因分析、改善措施、跟蹤總結(jié)。
二、在檢驗技能方面的培訓(xùn)和提高
1、與去年培訓(xùn)工作相比,無論是在培訓(xùn)方式方法上還是培訓(xùn)質(zhì)量上都有了顯著的提高。主要體現(xiàn)在委外專業(yè)知識的培訓(xùn)和同行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗的交流,為我們今后工作的開展積累了寶貴的經(jīng)驗。能根據(jù)客戶對產(chǎn)品的不同要求提供檢驗保障,對產(chǎn)品要求的共識上達成一致。
2、通過共檢和現(xiàn)場反映的情況,對檢驗員在檢驗產(chǎn)品時的要求進行了強調(diào),嚴格按照工藝卡片和檢驗規(guī)程進行驗收。
三、在原材料和產(chǎn)品性能檢驗方面
1、因型砂對產(chǎn)品起著至關(guān)重要的作用,根據(jù)工藝要求,要求型砂檢驗員每天對車間混砂機的型砂性能做檢測,每月對砂、樹脂、固化劑的流量做檢測,確保型砂的穩(wěn)定性。減少鑄件氣孔、疏松等問題的產(chǎn)生,減少樹脂、固化劑的使用量,一方面提高產(chǎn)品的良率,同時也大大降低生產(chǎn)的成本。今年新增8字試塊抗拉強度的檢測,更好的為型砂的性能提供了有力的保障。
俗話說:三分造型,七分熔煉。爐前的光譜檢測,給熔煉提供了參考的數(shù)據(jù)確保配料成份的正確性和穩(wěn)定性;化學(xué)成份檢測,對鑄件產(chǎn)品成份的爐后分析提供了依據(jù);此外今年新增了化學(xué)微量元素:鈦、銅、鉻的檢測,對產(chǎn)品微量元素的控制起到了一定的幫助;原材料方面新增加樹脂、固化劑來料檢驗,并把數(shù)據(jù)信息及時的反饋給相關(guān)部門,確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性。2、鑄件試塊的管理也是我們今年的一項重點改善項目:原有的管理很不規(guī)范,通過理化人員的努力,克服困難,將試塊按客戶進行分類擺放,建立詳細臺賬,完整公司試塊庫房的建立。3、
四、對于本年度產(chǎn)量和良率目標
針對今年計劃年產(chǎn)量3萬噸和合格率94%的目標,201*年1月至12月,實際產(chǎn)量為29390T,合格率為91%,與去年相比基本持平,尤其是今年的輪轂、底座、行星架、箱體的質(zhì)量問題,在很大程度上影響了今年的良率狀況。希望明年再接再厲,爭取完成目標值。
五、ISO質(zhì)量體系情況
為了更好的完善和推行ISO質(zhì)量體系在企業(yè)中發(fā)揮作用,利用6、7月份時間完成了質(zhì)量體系三級文件整理與匯編工作,在8月份年審時順利通過ISO質(zhì)量體系認證審核。之后相繼通過韓國LG、三一電氣、日本三菱、美國GE等客戶的質(zhì)量體系認證及審核。
六、供應(yīng)商評定考察情況
對供應(yīng)商進行評審目的是從源頭開始抓起,避免潛在的問題,把風險降到最低。今年我們完成了對生鐵、廢鋼、型砂、涂料、樹脂、固化劑等生產(chǎn)供應(yīng)商的評審。為生產(chǎn)提供了有力的保障,同時完善了“供應(yīng)商質(zhì)量索賠管理辦法”。一是有效的控制了產(chǎn)品質(zhì)量,二減少了我們的損失及生產(chǎn)成本。
七、檢驗不足之處
1、由于今年新開發(fā)產(chǎn)品較多,品種多樣化,除了之前以球鐵件為主,現(xiàn)在同時生產(chǎn)灰鐵件。導(dǎo)致檢驗無法掌握重點,造成了一定程度的漏檢,尤其在尺寸檢測方面還有待提高。
2、檢驗員在工作上對產(chǎn)品缺乏先見性,經(jīng)驗不足,責任心還有待加強。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問題應(yīng)及時反饋,多于生產(chǎn)、技術(shù)溝通,爭取盡快提出改善措施解決問題。
3、自身對產(chǎn)品的認識不夠,檢驗技能薄弱。對再三出現(xiàn)的質(zhì)量問題沒有找到其根本原因,對下的措施沒有形成閉環(huán),導(dǎo)致類似問題一再發(fā)生。
展望201*年的工作重點:
加強團隊建設(shè)及人員技能培訓(xùn),強抓過程控制與后道檢驗。加強員工的質(zhì)量意識,培養(yǎng)員工的責任心,讓每位員工有主人翁意識,人人成為質(zhì)管員,讓下道工序成為我們的客戶。認識自身的不足,學(xué)習借薦他人的經(jīng)驗和成果。推行產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡,嚴格執(zhí)行工藝要求,排除給產(chǎn)品帶來的隱患,杜絕不良品。
201*年我們的奮斗目標:
鑄件合格率95%,中檢錯檢漏檢率98%,成品出廠合格率100%,外部質(zhì)量處理年,腳踏實地一步一個腳印走下去,對過去的不足,將不懈的努力爭取做到最好。我們將會用行動來證明我們的成果,靠結(jié)果生存。
201*年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,為XX的明天作出努力,讓我們攜手合作,創(chuàng)造出輝煌的明天!
擴展閱讀:鑄造車間201*年工作總結(jié) Microsoft Word 文檔
鑄造車間201*年工作總結(jié)
伴著新年歡快的腳步,201*年在緊張和忙碌中過去
了。在這辭舊迎新之際,對本車間一年來的工作做以總結(jié),同時祝愿我們公司明年會更好。
201*年在車間全體員工齊心合力,克服了種種不利因素,在相關(guān)部門的協(xié)助下,先后完成了配合電解車間啟動鋁業(yè)調(diào)配、外鑄消化等外鋁;完成了車間生產(chǎn)組織機構(gòu)改革,減少了鑄錠人數(shù),提高了勞動效率;完成了車間6063合金生產(chǎn)設(shè)備的安裝、啟動和調(diào)試、6063合金試生產(chǎn)、人員培訓(xùn)等各項工作;完成了公司下達的各項工作目標。
一.在電解車間啟動電解槽期間,為配合電解車間電解槽啟動出鋁時間按需調(diào)整,時間不確定,鑄造車間做好員工思想工作,保證生產(chǎn)正常進行。對啟動出現(xiàn)的低品位鋁在混合爐鋁液進行調(diào)配,增加997鋁錠成品率,對啟動期間產(chǎn)生的高硅、高鐵鋁錠及時外鑄,在鋁液品位提高后及時調(diào)配、熔化。提高了997鋁錠的成品率。
二.完成了車間鑄錠生產(chǎn)的勞動組織改革,鑄錠工段由原來的三個班調(diào)整為兩個班、維修人員機構(gòu)調(diào)整等,車間由原來的77人減少為51人(不包括鑄棒人員)。車間一班人首先做好員工思想工作的同時在保證車間設(shè)備正常運行,在合理安排車間的勞動組織方面下工夫,力求縮短鑄錠時間、減小員工勞動強度,穩(wěn)定員工情緒,保證車間正常生產(chǎn)。接著,從細化考核制度,明確員工職責,實行責任到人,嚴格執(zhí)行班組考核,激發(fā)員工指標控制意識。在車間全體員工的共同努力下,鑄造車間平穩(wěn)運行,同時也做到了“三增一降”,即“增產(chǎn)量、增產(chǎn)能、增收入、降成本”。車間員工精神飽滿,工作態(tài)度認真、工作勁頭十足,雖然目前產(chǎn)量增加為230噸左右,鑄造車間每天都按時完成了生產(chǎn)任務(wù)。
三.在6063鑄棒項目建設(shè)期間,車間人員配合設(shè)備安裝,積極收集相關(guān)資料,向設(shè)備廠家詢問凝難問題,并要求配合人員多動手,盡快提高業(yè)務(wù)水平。在試生產(chǎn)期間,大家吃住在現(xiàn)場,詳細閱讀相關(guān)資料,制定合理的生產(chǎn)工藝,認真計算合金元素配料;耐心向指導(dǎo)師傅詢問,仔細分析和預(yù)估可能出現(xiàn)的問題,力求做到提前預(yù)防,做到試生產(chǎn)必在現(xiàn)場,確保試生產(chǎn)萬無一失。順利完成了6063鑄棒試生產(chǎn)任務(wù)。尤其是在九月底脫離師傅后,6063鑄棒生產(chǎn)順利進行。
四、強化指標、規(guī)范操作、點點滴滴降低成本在強化指標降低成本方面,將各項指標分解到班組,規(guī)范管理,狠抓落實。首先從規(guī)范鋁灰處理過程下功夫,深挖潛力,要求鋁灰必須經(jīng)過鋁灰分離機分離,并由專人將分離鋁片并及時用開口包處理,力求降低車間的鑄造損失。在用電方面,要求開始鑄錠混合爐即停止送電,一直停電保溫到第二天早上,在開爐眼之前送一小時電,從而達到節(jié)電目的。在提高鋁錠質(zhì)量方面,通過檢修設(shè)備、規(guī)范操作,使鋁錠表面質(zhì)量、打包質(zhì)量有所提高;在工藝方面針對夏天鋁錠容易出現(xiàn)氣孔、發(fā)黑等現(xiàn)象,通過改造冷卻水噴淋管結(jié)構(gòu)改善冷卻效果、改變溜槽結(jié)構(gòu)、調(diào)整鑄機速度方面改善鑄錠工藝,杜絕了此類問題發(fā)生。在6063鑄棒方面,準確計算鑄棒配比、精心控制鑄棒長度,盡量減少廢品、廢棒頭數(shù)量,從而減少二次熔化,從而減少鑄造損失及熔化耗電。
201*年電解生產(chǎn)鋁錠:79154.6噸,生產(chǎn)6063鋁棒:2430.837噸,外鑄熔化等外鋁:80.037噸.
五、目前車間存在的問題:
1.車間管理制度的精細化程度亟需進一步提高,車間班組競賽及考核需進一步趨于全面及落實到位;2.車間設(shè)備點檢、潤滑需進一步細化,需做到督促及檢查有專人負責;
3.雖然201*年鑄造車間做到了安全生產(chǎn),但車間員工安全意識有待進一步提高。
4.車間現(xiàn)場管理水平與先進企業(yè)相比存在一定差距;201*年鑄造車間將進一步落實精細化管理,從細化管理制度入手,在細化生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、現(xiàn)場管理、考核制度等方面下功夫,做到細化管理制度與落實到位同時進行,力求在201*年各項指標有一個新的飛躍,為公司的發(fā)展做出新的貢獻。
鑄造車間
201*-01-
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