201*年天車總結(jié)
201*年天車總結(jié)
201*年對于煉鋼新區(qū)的天車是具有挑戰(zhàn)的一年,煉鋼本身就是對天車工要求嚴(yán)格的一個分廠,來到新區(qū)不管是從天車噸位還是操作時的難度,新區(qū)對天車工的素質(zhì)要求更高了。
天車是重大事故危險(xiǎn)源的發(fā)生點(diǎn),而這一年在全體天車工的努力下,未發(fā)生一次較大事故,63T冶金天車出第一爐鋼是第一次相當(dāng)具有挑戰(zhàn)的工作,我們完成任務(wù)非常順利成功。噴射在沒有冶金吊、沒有3T中頻爐供應(yīng)鋼水的情況下,我們克服困難,從20T中頻爐吊運(yùn)至原料跨,再吊至噴射跨生產(chǎn),中間使用2部普通10T天車,為了防止有一點(diǎn)的失誤,每次生產(chǎn)前都認(rèn)真排查確認(rèn)。在平時的生產(chǎn)中,排查出大大小小的安全故障不計(jì)其數(shù),并且經(jīng)常協(xié)助運(yùn)保中心對天車進(jìn)行故障檢查,能協(xié)助運(yùn)保準(zhǔn)確判斷故障原因并共同解決。201*年我排查出一次重大安全隱患,63T冶金吊主勾齒輪斷齒,我個人也受到了分廠領(lǐng)導(dǎo)的夸獎和獎勵。澆鑄跨天車滑線防護(hù)罩存在安全隱患,天車鉤子若操作不注意容易碰撞到滑線發(fā)生漏電出現(xiàn)事故,經(jīng)過我的建議,更改了防護(hù)罩避免了安全事故。63T和20T冶金吊變頻器頻繁報(bào)警斷電,經(jīng)過我多次反映溝通,運(yùn)保中心順利解決,以前我們對設(shè)備沒有點(diǎn)檢過都是等到設(shè)備壞了再修理,弊端是因?yàn)樾」收隙l(fā)大問題耽誤生產(chǎn),現(xiàn)在在公司及車間領(lǐng)導(dǎo)的倡議下天車工做到了定崗定人點(diǎn)檢設(shè)
備避免了故障的發(fā)生,把故障消除在萌芽狀態(tài).保證了天車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)保證生產(chǎn)..
從老區(qū)到新區(qū)的搬遷過程中天車工人員相當(dāng)緊張,有相當(dāng)一段時間實(shí)行12小時上班制,并且沒有倒休,人員疲憊,但是我們的工作質(zhì)量沒有下降,服務(wù)上隨叫隨到,有時候這個天車司機(jī)累病了,其他天車工就主動頂上去,連續(xù)上班,不計(jì)報(bào)酬,從不抱怨。天車工始終保持著服務(wù)各崗位的生產(chǎn)宗旨,隨叫隨到,服務(wù)在生產(chǎn)一線。
煉鋼的操作環(huán)境也把天車工都培養(yǎng)成了“天上”的高手,在201*年公司天車工技能競賽中,前六名有四名選手來自煉鋼,其中有第一名、第二名,他們榮獲了公司操作能手的稱號。這也側(cè)面反映出了煉鋼對天車工的培養(yǎng)。
201*/12/21日
擴(kuò)展閱讀:201*年天車班年終工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)篇
201*年天車班年終總結(jié)
匯報(bào)目錄:
一、201*年重點(diǎn)工作開展情況二、存在問題
三、201*年總體工作思路
一、201*年天車班開展的重點(diǎn)工作情況(一)開展的活動:
(1)、積極開展自主改善活動
《減少成型梁儲存吊運(yùn)變形53%的改善》是我們班11年上半年效果最為顯著的改善。通過改善取得的效果:人工:改善前平均每月因返修造成的人工耗費(fèi)是98.3(全年是1180/12月)元,改善后每月平均因縱梁變形只有1.5根,返修一根得3人共耗時2.5小時,每月返修耗時共1.5根*2.5小時=3.75小時/每月.全年就是3.75小時*12個月=45個小時.每小時按12元計(jì)算就是45H*12元=540元.相比改善前節(jié)約了(1180-640)=540元,材料費(fèi):10年下半年共造成縱梁變形報(bào)廢5根,共造成直接損失5根*480元/每根=2400元.11年上半年統(tǒng)計(jì)因變形報(bào)廢為零,直接節(jié)約2400元每年可節(jié)約:540+2400=7800元,通過此次活動,降低了由變形造成的返修以及杜絕了縱梁變形報(bào)廢,降低了人工成本浪費(fèi),同時我們也通過改善更好的提高了操作工在操作過程中的規(guī)范性和安全性可謂是一舉多得。
下步課題方向及進(jìn)度:
我們?yōu)榱擞献鳂I(yè)部的生產(chǎn)節(jié)拍,下序的停工必須為零,所以我們天車班全力以赴要保證架鉚線的縱梁發(fā)交準(zhǔn)確性100%,導(dǎo)致了大梁內(nèi)部的停工仍然高居不下。11年年終車間要求因作業(yè)碰撞造成的停工挑戰(zhàn)值3.2分鐘/每百臺,我們接下來的課題就是“減少內(nèi)部天車等待時間”的改善課題。根據(jù)課題計(jì)劃班組正按照時間節(jié)點(diǎn)對課題實(shí)施完善。
另外班組小改善活動開展經(jīng)常,班組通過協(xié)調(diào)夜班天車重點(diǎn)保障鉆清改制3次,共節(jié)約了65分鐘,白班50T天車?yán)脫Q型間隙時間為沖壓上下料6次,共節(jié)約了36分鐘,從而使本月的內(nèi)部停工實(shí)際達(dá)成2.62分鐘/每百臺,比上個月下降了55%.
(2)、團(tuán)隊(duì)密切協(xié)作圓滿完成生產(chǎn)任務(wù)
201*年7月份以來,公司迎來了AO8廠房搬遷任務(wù),任務(wù)包括新設(shè)備安裝、物資的搬運(yùn)、人員技能培訓(xùn)、場地規(guī)劃等,同時老廠任然按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù),給本已繁重的物流工作增加了難度。為了順利的完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),天車班精心組織小團(tuán)隊(duì)人員,合理分配工作。充分利用黨員、骨干的先鋒帶頭作用,在班組長的帶領(lǐng)下加班連點(diǎn)保生產(chǎn)。同時利用科學(xué)的管理手法,創(chuàng)新的開展了對架鉚的儲備發(fā)交、人員交叉作業(yè)等一系列舉措。為協(xié)助搬遷5T天車我們精心設(shè)計(jì)倒庫方案,提前與保管員整合大梁庫區(qū)縱梁,利用周末時間將架鉚庫區(qū)縱梁、貨架依次倒走,為搬遷工作的順利進(jìn)行貢獻(xiàn)了自己的力量.;我們利用休息時間偕同裝備部、技術(shù)部在部會議室以及新廠房利用幻燈講解和現(xiàn)場操作相結(jié)合的方式對本班所有人員進(jìn)行了新天車的理論知識以及實(shí)際操作培訓(xùn),為大家盡快在新陣地掌握使用新設(shè)備從而為更好的保障生產(chǎn)、服務(wù)生產(chǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。我們在經(jīng)過一系列嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男略O(shè)備教學(xué)后,在設(shè)備制造廠家?guī)煾档呐阃挛覀冮_始在進(jìn)行設(shè)備試操作,操作中碰還沒弄清楚的問題,我們及時虛心向廠家?guī)煾嫡埥蹋瑸榱私窈蠊ぷ髦斜U仙a(chǎn)順暢,不把操作的具體步驟弄懂,不把操作中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)弄清,絕不下車。
(3)、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
質(zhì)量月密切配合F91A車型質(zhì)量把關(guān),為了配合F91A的PT調(diào)試,生產(chǎn)過程中我們積極配合技術(shù)、成產(chǎn)、檢查、倉儲等部門的物流要求,做到第一時間確保所需縱梁的吊運(yùn)工作。同時,班組建立了F91A專門的存放區(qū)保證了縱梁庫存和吊運(yùn)過程中的質(zhì)量。利用分層隔離把F91A用專架放置盡量減少縱梁造成積壓變形,,縱梁變形不良率連續(xù)三個月達(dá)到零的突破.順利完成質(zhì)量月生產(chǎn)任務(wù)。
起重工吊運(yùn)縱梁入庫時,嚴(yán)格按照班組的要求擺放方剛墊木,縱梁存放時方剛墊木的壓點(diǎn)必須在同一垂直線上,不得大于15公分,壓點(diǎn)準(zhǔn)了,變形的可能性也小了,此活動進(jìn)展順利,也保證了縱梁儲存、吊運(yùn)不良沒有超標(biāo)。
(4)、搞好班組安全防盾
天車起重工作是一項(xiàng)特殊工種,這項(xiàng)工作的危險(xiǎn)性極高,為了保證員工的作業(yè)安全,提高員工的安全意識減少不必要的傷害。班組不但在全年開展了每月一次定期的安全教育培訓(xùn),還通過工作前喊口號,作業(yè)前加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢等手段加強(qiáng)員工的安全意識。另外對班組虛驚事件班組積極開展事故隱患分析會,來提高員工自我保護(hù)意識。
班組還重點(diǎn)要求天車工在點(diǎn)檢設(shè)備時必須帶上點(diǎn)檢工具,做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決問題,解決不了的及時通知班組及維修人員進(jìn)行有效解決。班組每月還利用工作間隙由班長親自帶隊(duì)對設(shè)備重點(diǎn)部位如:鋼絲繩壓板、制動器、及限位器進(jìn)行再緊固,通過一系列的安全保障手段,使我們的設(shè)備達(dá)到安全狀態(tài)。
設(shè)備的安全狀態(tài)保證了,人的安全行為也不能忽視,我們起重工起重作業(yè)時經(jīng)常存在著多人指揮以及庫區(qū)縱梁擺放超高的問題,并被安紀(jì)部門通過SES檢查指摘1次,針對這些問題我們分析發(fā)現(xiàn)隨著產(chǎn)量的加大,庫區(qū)的存放量也隨著加大,可庫區(qū)的大小卻改變不了,這樣就造成了庫區(qū)縱梁存放超高,視覺上影響兩邊起重工交流,造成多人指揮,發(fā)現(xiàn)要因后班長及時組織大家在作業(yè)部會議室進(jìn)行、SES、KYT、OPL學(xué)習(xí),要求以后,不得多人指揮,每臺天車上兩個起重崗必須分出主、副操作,除了停止指揮,天車工必須聽從主操作指揮,這樣有利的避免由于多人指揮而發(fā)生的安全事故。
月初有李小威組織外協(xié)安裝設(shè)備負(fù)責(zé)人、架沖班以及天車班的負(fù)責(zé)人開了一個協(xié)調(diào)使用50T天車的座談會,定于每天下午1.30分準(zhǔn)時定人定點(diǎn)參加會議,要求沖壓班和天車班負(fù)責(zé)人將次日的工作進(jìn)行細(xì)化,在不影響正常的工作下盡量多調(diào)整時間讓外協(xié)安裝設(shè)備人員使用天車,在安裝設(shè)備人員使用天車時我們要進(jìn)行作業(yè)監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)隱患及時溝通,保證安全文明生產(chǎn),到目前設(shè)備安裝和生產(chǎn)同步進(jìn)行安全順利。預(yù)計(jì)安裝設(shè)備還需要一個月的時間,我們盡力密切合作,早日進(jìn)入正常生產(chǎn)。
全年班組在安全上被公司指摘1次,車間檢查指摘4次,班組自查隱患9次,班組全年安全改善為13項(xiàng),改善率達(dá)到100。
(5)、班組5S持續(xù)化開展改善活動
新廠新氣象新標(biāo)準(zhǔn),班組圍繞車間5S管理標(biāo)準(zhǔn),新修訂班組5S執(zhí)行基準(zhǔn)6處、增加修訂班組巡查路線及清掃路線8處、修訂完善班組管理目視板8項(xiàng)、班組現(xiàn)場定置改善25項(xiàng),開展5S改善活動全年共13項(xiàng),全年5S上級及車間指摘共7處,班組自查5S共18處,全年共整改25處,整改率為100%
二、存在問題
(1)、作業(yè)碰撞仍然占內(nèi)部停工的比率最高,高達(dá)46%主要原因是:搬遷、生產(chǎn)同時進(jìn)行所致.
(2)、現(xiàn)場5S保持不夠好。主要原因是:由于設(shè)備按階段性安裝,現(xiàn)場工位器具都未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定置擺放。
(3)、班組安全隱患挖掘力度不夠。主要原因是:班組未按計(jì)劃對員工開展現(xiàn)場安全隱患挖掘能力的訓(xùn)練。
(4)、TPM保全未及時到位。主要原因是:公司和廠家正按時間節(jié)點(diǎn)將設(shè)備進(jìn)行交接中,TPM保全相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)未及時下發(fā)到班組。
三、201*年總體工作思路
11年我們雖然有一些進(jìn)步,也取得了一些成績,但我們工作中還存在著這樣和那樣不足。我想通過我們的積極態(tài)度去分析、總結(jié)、改正它,天車班也會以最飽滿的熱情投入到工作中去,爭取取得更大的成績。
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