201*年度教材設備科工作總結
201*年度教材設備科工作總結
201*年,是不同尋常的一年,特別是黨的十八大的勝利召開,為中國新時期的發(fā)展指明了前進方向,我校又迎來嶄新的發(fā)展期。教材設備科在學校的領導下,主要完成了以下幾項工作:
1、強化全員服務意識,讓全體師生滿意
本年內繼續(xù)貫穿教材設備科工作的一條主線是“創(chuàng)優(yōu)質服務,讓師生滿意”。創(chuàng)優(yōu)質服務,是我們工作的出發(fā)點,也是落腳點,換句話說,就是要貫穿于我們工作的全過程,體現(xiàn)在我們具體的工作上、每一個細節(jié)上;讓師生滿意,是我們工作的目標,也是衡量我們工作的一個標準。師生滿意了,沒意見了,就是對我們工作的肯定,我們的付出,才說明是有效的,這是最好的印證。相反,師生不滿意,提了這樣那樣的一大堆意見,或者時不時地暴出一些問題,說明我們的工作做的不夠,做的不好,我們沒有用力去工作,工作不上心。
2、教材的征訂、管理、發(fā)放
隨著學校規(guī)模的不斷擴大,教材供應的數(shù)量也逐步增加。為保證教材及時、準確的發(fā)放到位,我教材設備科在各專業(yè)科教材需求確定后,及時與圖書公司聯(lián)系,定書名、定數(shù)量;在收到教材后,第一時間進行清點確認,核對教材種類、書名、出版社、書號、作者、價格、數(shù)量等,一一確定。教材發(fā)放期間,認真細致按照教材管理發(fā)放辦法發(fā)放,還重點檢查有無缺頁,避免差錯出現(xiàn)。為做好教材的征訂工作,我們廣泛征求教師意見,提出要優(yōu)先選用面向21世紀的教材為原則,堅決杜絕未經(jīng)批準的自印書和其它各種類劣質教材的流入,為訂得好教材,我們組織一些學科老師參加了幾次圖書教材展示會,既加強了信息交流,又為教材的選用工作奠定了良好的基礎。各專業(yè)科將教材征訂單報送后,我科按照教材征訂的具體要求,對選用的教材逐一審定匯總征訂。教材的驗收入庫是教材管理工作的重頭,工作量大,十分辛苦。為了開學后盡快將教材發(fā)放到學生手中,我們利用假期準備、清理、接書、驗收、入庫,教材入庫后,我們再把入庫教材按品種歸類。教材的發(fā)放是教材工作中心,任務重,時間緊,為了做好教材的發(fā)放工作,我們及早準備,工作加班加點,克服一切困難,保證開課前把書全部發(fā)到每個學生手中。
3、認真做好各科室、各部門的報刊、雜志、信件的收發(fā)工作學校各科室、各部門的報刊、雜志、信件的收發(fā)工作,是一項很具體而日常的工作,我們要一一分選,一一送達而,天復一天,月復一月,耐得住枯燥,需要韌勁,堅持不懈,奉獻無為,任勞任怨。
4、圖書的借閱
高爾基曾經(jīng)說過:“書籍是人類進步的階梯”。青年學生更應該多讀好,讀好書,好讀書,為了滿足廣大師生借閱圖書的精神需求,本年度,教材設備科實行“班級借閱制”,不收取任何押金和費用,以班級為單位,堅持圖書借閱工作,并做好借閱記錄。
5、科室人員積極招生
招生工作是我校的一項重要工作,關系到學校的發(fā)展,關系到我們的大局,招生工作,人人有責。我們面對招生,積極又主動,我們充分調動科室人員的積極性,最大限度發(fā)揮個人的優(yōu)勢,利用一切可能的時間,宣傳國家的教育方針、政策,深入學生家庭,面對面的交流溝通,最終把學生招到學校來。
6、為迎接上級部門檢查驗收等工作,教材設備科積極準備相關的迎檢材料及數(shù)據(jù),做到真實而不誤事。
201*年度工作打算:
1、管好、用好有限的學生課本、作業(yè)款,征訂優(yōu)質教材,并
節(jié)約出來資金,為教材建設服務,或者支持圖書裝備。
2、克服困難,創(chuàng)造條件,確保圖書室搬遷工作順利,及時有
效搞好圖書借閱工作。
3、建立圖書管理自動化系統(tǒng)。
教材設備科在繼續(xù)服務師生的基礎上,跟上時代的步伐,重
點建立圖書管理自動化系統(tǒng),與國家級示范校相匹配,為師生們提供更快捷、優(yōu)質的服務。根據(jù)前期調研,建立一個較大容量的“圖書管理自動化系統(tǒng)”。
4、全員重視招生工作。5、認真完成其它工作。
201*-12-
擴展閱讀:設備維修部201*工作總結
201*年工作總結及201*年工作計劃
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1第一部分:201*年工作總結
一、概述
201*年對于整個集團公司極其重要的一年,由于二期兩臺33萬機組的投產(chǎn),我廠總
裝機進入百萬機組行列,更大的挑戰(zhàn)與機遇擺在了我們的面前。
設備維修部從年初#1機組的C級檢修與#2機組的A級檢修開始,跟進#3、#4機組的調試、整套啟動過168h、接手機組運行維護與臨修等,到了年底迎亞運、配合上級部門環(huán)保大檢查等多項工作;可以說201*年對于設備維修部是忙碌而又充實的一年、富有挑戰(zhàn)的一年。(一)、突出安全意識培養(yǎng),狠抓安全預防,安全教育制度化。
在全年工作中,將安全預防及安全教育工作放在重中之重的位置;著重加強職工的安全意識培養(yǎng),時刻提醒,處處強調,使職工在日常工作中習慣性將安全意識作為一切工作的主導意識;嚴格執(zhí)行每周三下午組織全班安全學習的制度,做到學習有計劃,有記錄,有心得,有收獲;經(jīng)過堅持不懈的努力,最大限度的避免安全責任事故。(二)、做好日常設備維護及消缺工作,保障機組健康高效運行。
設備維修部制定了完善的巡檢制度,將設備分配到人,定期巡檢,排查隱患,有效防止了設備故障擴大化;在保證設備正常運行的同時也節(jié)約了檢修成本;對于消缺工作,嚴格遵照公司及設備維修部的消缺管理制度執(zhí)行,對所有缺陷做出及時反應,客觀分析;本著“節(jié)約成本,保證安全生產(chǎn)”的原則,不浪費,不敷衍,不推諉。
(三)、逐步完善健全電子版設備臺帳,專業(yè)技術培訓工作常抓不懈,提高專業(yè)設備管理與員工技術水平。
隨著二期兩臺33萬機組的投產(chǎn),設備維修部管轄范圍廣,所屬設備雜,設備維修部始終以多種形式貫穿于全年專業(yè)各項工作中,在日常工作中利用設備消缺進行現(xiàn)場操作培訓;在班組利用空暇時間進行有組織的專題培訓,如:氣動調門定位器操作,電動執(zhí)行機構檢修,DCS系統(tǒng)應用軟件講座等;員工利用平時休息時在網(wǎng)絡搜索技術難題交流文件借鑒行業(yè)經(jīng)驗,開闊眼界,把握行業(yè)動向;同時專業(yè)全面動員,經(jīng)過認真細致的工作建立健全了熱控所轄設備的電子版臺帳;將所轄設備分類建冊,設備各項信息詳列其中;對設備進行的維修、更換、校驗等各項工作都在設備臺帳中詳盡反映,使設備科學管理和質量跟蹤工作跨上新的臺階。(四)、積極參與公司各級檢修工作,發(fā)揮主觀能動性,為提高設備壽命及效率,降低生產(chǎn)成本積極主動對進行技術改造,工作表現(xiàn)突出。今年,公司組織了#1機組C級檢修,#2機組A級檢修、#3、#4機組調試跟進整套啟動過168h、#3、#4機組臨修等重大項目,設備維修部積極主動參與其中,有計劃,有組織,有步驟地進行各項工作;總結機組運行時發(fā)現(xiàn)的隱患,在計劃停機前制定完善的檢修計劃及實施方案,充分利用各級檢修機會對設備進行徹底清查整改;同時集思廣益,對技術改造設想進行試驗和實施,使設備和系統(tǒng)不斷完善,提高了設備的安全性和經(jīng)濟性,減輕了運行人員工作強度。
二、201*年重點工作計劃盤點(1)、重點工作完成情況:
1.設備定期保養(yǎng)消缺及加油;
2.201*-02-26至201*-04-28期間,完成#2機組A級檢修;
3.跟進#3、#4機組調試與整套啟動過168h,積極參與設備調試,順利接手了#3、#4機
組全面工作,同時保障了一期機組的正常運行維護;4.201*.05.27至201*.06.22期間,完成#4機組臨時檢修;5.201*.04.27制氫機退役,做好系統(tǒng)隔離等措施;6.配合倉庫清查備品備件,完成退庫工作;7.完成強檢壓力表送檢與回裝;
8.10.01.28至10.02.10期間,完成#1機組完成了C級檢修;9.201*.02.26及201*.03.22期間,完成漿廠#1磨和#2磨大修;10.201*.5.28至201*.06.30期間,完成#3機組臨修;11.完成#1爐加裝脫硝裝置;
12.完成6月19日#1爐#1引風機電機故障搶修任務;13.完成網(wǎng)控舊蓄電池及新增蓄電池安裝及充放電試驗;14.完成8月29日#1機#2送風機電機搶修工作;15.#1機#2凝結水泵電機上部震動檢修;16.完成#1補給水泵電機試轉;
17.完成制作發(fā)電機氫冷器查漏桶,并利用查漏桶檢查閑置氫冷器的滲漏情況,修復了2
組氫冷器作為備用,通過技改延長了氫冷器的使用壽命;18.配合中調亞運保電檢查及整改;
19.網(wǎng)控直流充電柜技改,網(wǎng)控直流屏更換及增加一組蓄電池;20.#3、#4機AGC通道調試投運;
21.調度數(shù)據(jù)業(yè)務割接,201*年5月,完成了遠動RTU裝置調度數(shù)據(jù)網(wǎng)主、備通道的通
訊調試;201*年7月按中調自動化部要求;22.完成通信48V不間斷電源技改;23.220KV母線保護屏技改更換;
24.二期#1、2循環(huán)水泵抽水檢查導流椎和振動大處理;25.#2汽輪發(fā)電機組高速動平衡;
26.化學#1、2、3工業(yè)污水泵大修(5臺次);
27.完成201*年一、二期大小修檢修計劃和材料計劃編制及外委項目技術規(guī)范編寫;28.迎亞運,配合上級部門環(huán)保大檢查;29.編寫一、二期備品備件儲備定額;30.二期設備資料、備品移交情況清查。(2)、未完成原因說明
1.#4機組第一級內缸金屬溫度、高壓第一級蒸汽溫度等幾點元件損壞,需大修更換;2.#2發(fā)電機轉子鐵芯及風溫測點中,第1、4~6、8~11、13~21等指示異常;#2發(fā)電機
定子線圈17、29、33測溫點顯示故障;#2發(fā)電機定子線圈出水溫度16、17、14、20、24、30、39、42、44~47、51~54等測溫點顯示故障,需發(fā)電機解體更換;3.#2爐DCS盤面B側氧量顯示不準,等廠家更換鋯頭;
4.#3機工業(yè)水母管就地流量計無顯示,屬工程遺留問題,待大修時更換;5.#2機#2、3調門控制線燒壞,已用臨時電纜代替,待大修更換;
6.#3機52#操作員站查點趨勢時間間隔默認為1秒修改后不能保持上次修改值,這是軟
件缺陷,廠家來人仍無法處理,待廠家研發(fā)部門處理;
7.#3機高壓內缸第一級蒸汽溫度測點壞,需待大修時更換溫度元件;
8.#3機組汽包壓差式水位計測點AM19MCS0118對應的變送器接頭漏,因一次門內漏關
不嚴,需待停爐時處理;
9.#3爐E磨液壓油站濾網(wǎng)差壓高,因為油站里的差壓開關拆出須對油站做解體工作,需時較長,待較長時間停機處理;
10.#1機#8低加CRT水位與就地水位不符,測量筒汽水兩側截門關不嚴,無法進一步加
壓查漏,待停低加處理;11.#1機DCS上高壓外缸乙側螺栓溫度測點TE36_80顯示不準,待B級檢修更換;12.二期脫硫#3、#4增壓風機煙氣流量測點不準確,經(jīng)查表計沒問題,是因為測量管道
堵塞,需待增壓風機停運時疏通;
13.二期#1、2循環(huán)水泵振動大處理,暫時運行,因需要更換長沙水泵,工期長,待大
修更換;
14.#3、4機低壓末級葉片拉筋斷裂暫時補焊,待大修廠家技改;15.#4機凝泵軸承甩油,廠家檢修效果不明顯,待大修處理;
16.#3機真空系統(tǒng)試驗不合格,因現(xiàn)場運行查漏手段有限,待停機后進行灌水查漏;17.#3機主機冷油器換熱效果差,無法隔離,待停油系統(tǒng)處理;
18.#3、4機ETS在線試驗A側EH油壓低試驗不正常,廠家已發(fā)備件,待大修更換試驗
模塊;
19.#3機組汽包壓差式水位計#1平衡容器一次門關不嚴,需停爐處理;20.石灰石漿液泵1B反沖洗水電動門內漏嚴重,需停爐處理;21.#4吸收塔漿液循環(huán)泵2A入口電動門內漏,無備件,大修處理;22.#4爐高溫架過熱蒸汽排污門關不嚴,停爐處理。
(3)、搶修工作完成情況:
1.201*-12-7,#3爐#4角火檢及等離子點火裝置10多條電纜被爐膛觀火孔噴出的火焰燒
毀,造成#4角等離子點火不能投用,#4角火焰檢測全部喪失,嚴重威脅安全運行;儀控專業(yè)組織精兵強將,克服工作面狹小,工作環(huán)境惡劣,高空作業(yè)等不利條件,僅用兩天半時間就將損毀的電纜及接線盒恢復正常,保證了安全生產(chǎn);
2.201*年2月5日#3爐兩臺渣水泵由于基礎安裝太軟導致振動過大無法正常投運;搶修,
兩臺渣水泵解體檢修,并安裝兩臺潛水泵臨時使用;
3.201*年2月14日晚#3爐兩臺空預器跳停,因排煙溫度高造成空預器轉子變形量增大,
動、靜密封磨擦增大造成#3爐A、B空預器先后電流波動大跳停,進行搶修,于2月15日搶修完畢;
4.201*年3月2日18:30#3爐B一次風機出口風道支撐管脫落,經(jīng)過連夜搶修于3月3
日8:00搶修完畢;
5.201*年3月24日18:33#3爐B一次風機電流從152.179A70.657A,18:33風壓
11.5KPa20KPa風筒內伴有響聲,緊急停風機,打開人孔門進行檢查,風機出口檔板發(fā)現(xiàn)主傳動軸焊縫處開裂;在傳動軸兩側開孔從新對主傳動軸進行焊接,于3月25日9:30搶修完畢;
6.201*年3月28日#3爐撈渣機故障跳閘搶修,因液壓關斷門未能及時關斷致使撈渣機
槽體內部積渣過多,被迫進行人工清渣;
7.201*年4月10日高效濃縮機提耙電機減速機軸銷脫落及減速機座底斷裂搶修處理;8.201*年5月1日-5月5日#3爐停爐,主要工作:五臺磨盤環(huán)間隙調整,熱風門漏風
處理,磨煤機內部磨損測量;
9.201*年5月10日#3、#4爐給煤機多次堵煤,是由于近段時間下大雨,干煤棚及排水
系統(tǒng)設計不合理,造成雨水飄進干煤棚使煤中含有大量的水份,此批煤的灰份也很高,造成給煤機進、出口堵煤;于5月11日19:30搶修完畢;10.201*年5月14日高效濃縮機積渣過多堵塞搶修;11.201*年5月15日-6月24日#4爐停爐臨修;
12.201*年05月19日,#4爐后包墻漏,帶壓堵漏公司進行處理;
13.201*年5月24日-6月29日#3爐停爐,安排臨修工作:磨煤機內部檢查,磨輥換油,
高壓油站濾油,熱風門漏風處理;E、C磨煤機出口直管段更換;14.201*年09月06日,#4爐左側墻水冷壁52米處漏,臨修處理;
15.201*年10月5日#3爐撈渣機故障跳閘搶修,因液壓關斷門未能及時關斷致使撈渣機
槽體內部積渣過多,被迫進行人工清渣;
16.201*年10月6日9:30#4爐A引風機自由端軸承溫度一分鐘從46℃突升至120℃停風
機檢查,發(fā)現(xiàn)軸承保持架磨損,軸承外圈過熱變色,更換軸承,于10月8日8:30搶修完畢;
17.201*年10月8日0:16#4爐B、A空預器因排煙溫度高造成空預器轉子變形量增大,
動、靜密封磨擦增大造成#4爐B、A空預器先后電流波動大跳停,#4爐停機空預器進行人工盤車,冷、熱端徑向密封間隙全部進行調整,于10月9日16:30搶修完畢;18.201*年11月06日,#4爐后墻水冷壁下集箱放水一次門盤根吹散,帶壓堵漏公司進行
了堵漏,現(xiàn)已補漏;
19.201*年11月14日,#4爐約50米處水冷壁爆管,進行了搶修,并且將其處理;20.201*年11月18號~21號#3、#4爐脫硫系統(tǒng)GGH由于差壓高,停爐人工沖洗;21.燃料主要的搶修工作發(fā)生在皮帶接口脫膠C-1A一次、C-1B3次A斗輪機一次,這些搶修工作還是在需要上煤前完成了工作,沒有對上煤時間造成影響;22.#1爐一級過熱器3次爆管搶修;23.#1爐后墻水冷壁一次爆管搶修;24.#1爐撈渣機調整驅動裝置搶修;25.#1、#2爐撈渣機渣水泵搶修;26.5、#1爐:閥門管道檢修;
27.#2引風機檢修更換液壓缸,#1.2送風機檢修;軸承箱換油、#1渣水泵換葉輪、漿
槍沖洗水泵換葉輪、兩臺攪拌捅、攪拌機減速機檢修;
28.#2爐:閥門管道檢修;#1、#2渣水泵解體檢修、兩臺攪拌捅攪拌機、減速機檢修;
#2送風機檢修更換旋轉油密封、液壓缸;灰?guī)靸膳_散裝風機檢修;29.#1機前箱保安操縱箱漏油停機搶修,保證機組安全運行;30.一期循泵房#1旋轉濾網(wǎng)鏈條斷搶修,保證機組安全經(jīng)濟運行;31.一期循泵房#1旋轉濾網(wǎng)卡澀搶修,保證機組安全經(jīng)濟運行;32.一期#3循泵電機事故搶修,保證機組安全經(jīng)濟運行;
33.#3機#4瓦翻瓦檢查,發(fā)現(xiàn)上瓦塊瓦口處有不正常磨損痕跡,瓦角有兩處4cm2烏金
脫落現(xiàn)象;
34.#3、4發(fā)電機氫氣查漏,處理后補氫率合格;35.#3機A汽泵機械密封密封水溫度高;36.#3機B汽泵中間抽頭漏水處理;37.#3、4小機無法掛閘及速關閥處理;
38.4月1日,#4爐A空預器主電機因軸承進水,造成空預器不能正常運行,電氣點檢
及時聯(lián)系采購發(fā)包部購買軸承及檢修單位進行搶修,于4月2日凌晨完成搶修工作;39.7月3日,#3主變運行中發(fā)生波紋聯(lián)管破裂;發(fā)電運行部及時停運#3機組;電氣專業(yè)
及時聯(lián)系變壓器廠家,對波紋聯(lián)管進行更換,對變壓器進行補油和油化驗工作;7月7日凌晨,#3機組重新投運;
40.201*年6月21日至7月7日,制品中心#3球磨機因后滑環(huán)變形嚴重(屬產(chǎn)品質量問
題)并長期帶病運行,造成后軸瓦損壞;水煤漿檢修班經(jīng)過17日完成#3磨機軸瓦拆、返廠修理、刮瓦和安裝等搶修,使#3磨機投入生產(chǎn);
41.201*年8月8日至8月10日,制品中心#2主減速機一級傳動軸的軸承損壞搶修;經(jīng)過3天時間搶修,更換軸承4件,同時解決該設備一級傳動軸出廠時軸承位置安裝錯誤的問題,消除該傳動軸在運行中產(chǎn)生位移的安全隱患;
42.7月3日,#3主變運行中發(fā)生波紋聯(lián)管破裂。發(fā)電運行部及時停運#3機組。電氣專業(yè)
及時聯(lián)系變壓器廠家,對波紋聯(lián)管進行更換,對變壓器進行補油和油化驗工作。7月7日凌晨,#3機組重新投運;
43.6月19日#1爐#1引風機電機燒瓦,在故障發(fā)生后迅速召集班組人員到場及時處理,在
6月19日至6月25日搶修期間班組人員以兩班倒的形式日以繼夜進行檢修工作,使設備在最短時間內投入到正常運行狀態(tài)。
(4)、技改工作完成情況
汽機專業(yè)
1.#1機#1凝結水泵節(jié)能技改,將其五級葉輪車削15%;改造后出力完全滿足要求,
年省電134萬kw.h;
2.#2機#1凝結水泵節(jié)能技改,取消末級,用短管連接,同時將其余四級葉輪切削5%;
改造后年節(jié)電約78萬kw.h,但出力無富裕量,需繼續(xù)完善;
3.#2機#2凝結水泵節(jié)能技改,將其五級葉輪切削10%;改造后年節(jié)電約78萬kw.h,
但出力稍低,需繼續(xù)完善;
4.#1、2機冷卻水升壓泵密封水技改,取消軟填料密封,制作隔水環(huán),增加外供密封冷
卻水管路;改造后軸端漏水小,盤根使用壽命長,省去較昂貴的軟填料;
5.#1、2機旁路油系統(tǒng)回油管技改,將蓄能器回油管和系統(tǒng)無壓回油管改造為獨自油路;
改造后油路分開方便檢修,蓄能器檢修不會造成伺服閥損壞;
6.江邊補給水泵軸承冷卻水排水技改,取消冷卻水回水直排西江,接冷卻水回水排致排
水坑;改造后防止雨季洪朝期洪水倒灌,消除安全隱患;
7.化學A、B中和水泵密封水技改,把原有小管改為大口徑接管,改造后密封水量充足,
軸套與機械密封得以充分冷卻,延長設備壽命;
8.二期工業(yè)水泵出口逆止門技改,把出口逆止門改型,改造后業(yè)水泵出口逆止門關閉嚴
密,消除設備隱患;
9.二期絮凝沉淀池排泥閥電磁閥技改,把電磁閥改型;改造后排泥閥開關靈活;10.#4機#5低加事故疏水管支架技改,加裝3套滑動支撐;改造后管道振動明顯減;11.#3、4機凝結水泵軸承密封環(huán)技改,軸承密封油檔外加裝外部密封環(huán),改造后甩油減少,但還需繼續(xù)完善;
12.#3、4機除氧器、高加、低加、軸封母管安全門排汽管技改,排汽管加裝疏水管引
至排水管溝;改造后現(xiàn)場漏水現(xiàn)象得到改善。鍋爐專業(yè)
1.6段犁煤器處漏煤較大這項工作,原因為所需主要材料皮帶較多并且沒有舊皮帶,待
斗輪機更換下來舊帶后即刻進行改造,
2.一期脫硫脫水皮帶機加裝沖洗水;二期脫硫增壓風機入口煙氣測點吹掃壓縮空氣管道
氣力小改造;(此兩項完成)
3.#3爐汽包水位計水側、汽側一、二次門換向改造,現(xiàn)已改造完成,方便操作;4.#3、#4爐汽包加藥管改造,逆止門換方向,之前汽包無法加藥,改后加藥正常;5.二期儀用空壓機管道優(yōu)化改造;
6.#3、#4爐撈渣機:上導輪軸承內置式改為軸承外置式,并加裝水封管;撈渣機回程
尾部處加裝排水管;#4爐撈渣機水槽尾部擋板加高300mm;
7.#3、#4爐渣倉:渣倉下部兩側各開兩個共四個檢查門,頭部護罩處開檢查門一個;
渣倉入口電動三通擋板割除;沂水管改為沿檢修平臺至平臺邊緣后下降,管道增加斜度;
8.省煤器下除灰裝置:埋刮板機整體抬高400mm,用工字鋼和槽鋼制作支架支撐,埋刮
板機驅動裝置懸空處增加檢修平臺;電動鎖氣器前后加裝檢查清堵門,箱式?jīng)_灰器開檢查清堵門;
9.灰?guī)靸炔糠呕铱趽醢寮爸Ъ苤匦轮谱靼惭b;
10.回水管房3臺回水泵加裝軸封水排水管引至濃縮機渣池;11.濃縮機下部排渣地溝加裝沖洗水管,水管接自回水泵出口母管;12.脫硫廢水至回水池排放管改接排放到濃縮機渣池;13.#3、#4爐渣水泵基礎抬高并加固;14.15、二期脫硫加裝高壓沖洗水泵15.聲波吹灰器系統(tǒng)改進;16.廠內#1爐漿泵水密封改造
17.廠外#1、2、3供漿母管加裝天窗改造,共完成#1、2、3供漿母管加裝10個天窗
(600x300)及3個底部排污門(DN80);解決了供漿母管堵塞時的疏通;18.#2爐、#3、#4、#5空壓機疏水改造保證了空壓機安全運行。電氣專業(yè):
1.兩臺發(fā)電機勵磁冷卻出風道的方向修改,兩臺發(fā)電機勵磁冷卻進風口的修改2.二期脫硫密封擋板控制箱加熱器母排改造;3.#1主變冷卻器電源接觸器技改(1月28號);4.加藥間380V電源改造(2月11日-12日);5.網(wǎng)控加裝蓄電池組一組(8月12日-8月18日);
6.220KV升壓站#1、2發(fā)變組避雷器底座絕緣子及II母PT避雷器計數(shù)器更換;7.氫冷器查漏桶制作跟進及2組氫冷器修復;8.1220KV母線保護微機雙重化及母聯(lián)輔助柜的技改;9.網(wǎng)控直流屏更換及增加一組蓄電池;10.網(wǎng)控UPS電源技改;11.網(wǎng)控直流充電柜技改;
12.#1、#2機給水泵保護換型技改;13.#1、#2機保安電源BZT裝置技改;14.#1#2發(fā)電機、高廠變關口表技改換型;15.二期6KV系統(tǒng)接地保護設計變更;16.新竹甲乙線高頻保護通道改為光纖通道;17.通訊樓程控調度交換機和行政交換機技改更換。熱控專業(yè):
1.一期#4空壓機長期疏水不暢,給設備造成很大危害,配合機務專業(yè)利用舊#2爐廢舊閥
門與液位開關,重新設計控制回路,投入運行后保障了設備安全運行,并節(jié)約了成本;2.一期循泵溫度點(80點)改接到#2機組DCS系統(tǒng)上顯示,方便運行人員監(jiān)視,提高運
行設備安全;
3.#2爐油槍與點火槍推進裝置由于現(xiàn)場環(huán)境溫度高,設備容易燒壞,給運行操作和檢修
工作造成很大困難,儀控專業(yè)針對設備情況,重新選擇高溫開關,更改控制回路,投入運行效果很好,保障了運行操作;
4.#4爐E給煤機經(jīng)常跳閘,給機組正常運行造成很大危害,儀控專業(yè)利用有限的資料圖
紙,現(xiàn)場仔細核對控制回路,找到問題所在,重新設計回路,從根本上解決了問題;5.漿廠積漿槽由于環(huán)境惡劣,原型號液位計經(jīng)常出現(xiàn)測量故障;經(jīng)過改型使用西門子
液位計,效果很好,保證了測量的準確性和安全生產(chǎn);
6.二期脫硫#4增壓風機出口煙溫保護管經(jīng)常被腐蝕,修補幾次仍影響測量;后來經(jīng)過
改型,使用耐腐耐磨保護管的溫度元件,目前測量穩(wěn)定,效果好;
7.#3爐磨煤機一次風流量變送器取樣管由于安裝方式和安裝位置不佳,經(jīng)常堵塞;經(jīng)
過技改,現(xiàn)取樣管堵塞現(xiàn)象減少90%以上;
8.二期DCS系統(tǒng)MFT保護切投、輔機保護切投需熱工人員強制信號,過程復雜,容易
出錯,操作人員壓力大精神緊張,有極大出錯可能;經(jīng)過技改增加需要的保護切投開關,操作簡便直觀,運行人員也可監(jiān)護到,消除較大安全隱患;
9.一期脫硫增壓風機出口流量不準,經(jīng)常出現(xiàn)取樣管堵塞;經(jīng)過改造增壓風機內部取樣
口,徹底消除了該問題;
10.#1機組AST電磁閥共用一路電源,4個電磁閥任一個故障均造成電源小時,機組打閘;
經(jīng)改造增加一路電源,消除了該隱患,已避免了3次停機事故。三、201*年消缺完成情況班組一廠機京能機缺陷總數(shù)2924消缺總數(shù)2803遺留缺待條件及時消消缺率消缺數(shù)陷總數(shù)缺率751157511598.8%97.2%98.8%97.2%重復消絕對消缺率缺率0%0%97.4%96.4%31783063四、安全、質量情況
1.安全方面:在全年工作中,將安全預防及安全教育工作放在首要的位置,堅持開展好每
周的安全活動和一年一次的安規(guī)考試。查工作中的不安全隱患、列入整改。安全事例分析、吸取教訓,強化員工的安全思想。安全經(jīng)驗交流、互學互幫、提高安全技能。貫徹工作內容不清楚、不會,不干的安全原則,做到從源頭上消除隱患。做到班前交待安全事項、措施、風險點控制。工作中嚴格執(zhí)行電業(yè)安全規(guī)程,執(zhí)行工作票制度,反習慣性違章作業(yè)。檢修時盡量做到設備停電、退出保護工作,高風險的工作有措施、有方案,設專人監(jiān)護。
2.質量方面:大小修跟進和日常維護的檢修工作中嚴把質量關,出色完成了#1機小修、
#2機大修、#3、4機臨修及全年日常維護檢修工作。五、存在問題及不足1.大小修過程中,因自修項目較多,人員配置不足,導致有些項目跟進不到位,影響設備
質量把關工作;
2.日常維護工作繁重,班組成員專業(yè)技能缺乏培訓,專業(yè)技術水平和組織能力有待提高。3.檢修過程中施工現(xiàn)場比較凌亂,有待加強安全文明施工;4.一期設備老化比較嚴重,須加強巡查和維護;
5.安全生產(chǎn)形勢嚴峻,須加強安全學習培訓,提高員工安全意識和安全素質,防止不安全
行為,避免人身和設備的事故發(fā)生;
6.對外委單位管控力度不夠,外委單位的人員技能水平欠缺、文明施工不到位;7.對設備劃分掌握不夠清晰。
8.專業(yè)日常文件管理不夠完整,較混亂。六、意見和建議
1.大小修結束后,部分設備特別是#2機組設備因檢修質量問題而導致遺留缺陷較多,嚴
重影響機組安全運行,建議大小修招標綜合素質高的施工單位。
2.檢修過程中時有發(fā)現(xiàn)新領的備品備件質量不好,嚴重影響檢修質量和設備的安全運行,
建議購買質量好的備品備件。
3.希望對季度材料計劃改為月度材料計劃、以適應現(xiàn)場檢修需要。
4.材料計劃購買時間是否可以縮短,無法對現(xiàn)場的設備檢修提供及時的保障。5.能否對倉庫的備品配件的保養(yǎng)歸類、安排對專業(yè)了解的人員管理。
6.設備與技術日新月異,但是目前設備維修部各專業(yè)都是自己內部培訓學習,缺少必要的
外出培訓和技術交流,希望公司能經(jīng)常安排一些培訓班學習,以及去其他電廠參觀學習,學習先進檢修經(jīng)驗和技術交流;
7.1、公司備品備件到位情況很差,嚴重的影響了正常消缺工作和設備的完好率。
第二部分:201*年工作計劃
一、201*年重點工作計劃
序號一計劃工作項目汽機計劃完成時間負責人確認人備注1234567891011121314151617二123456一期#1、3循泵大修二期#1、2循環(huán)水泵更換二期#3、4循環(huán)水泵大修一期#1、3旋轉濾網(wǎng)大修一期循泵房#1、3閘板大修一期循泵房清污機大修一期汽機房兩臺橋式起重機大修一期循泵房橋式起重機大修一期公用系統(tǒng)大修#1、2、3、4機主油箱濾油#1、2、3、4機EH油濾油#1、2、3、4機各冷油器清污汽機所轄設備的維護消缺汽機所轄設備的定期保養(yǎng)及加油汽機所轄設備檢修臺帳的完善員工的安全學習培訓員工工作技能的學習與培訓熱控#1機組B級檢修#2機組C級檢修#3機組A級檢修#4機組A級檢修港能、一廠、京能儀控設備檢修維護強檢表定期送檢201*.04.21201*.5.31201*.3.23201*.04.10201*.03.29201*.03.29201*.03.26201*.12.31201*.12.31201*.12.31201*.12.31201*.12.31201*.12.31201*.12.31201*.12.31201*-4-27201*-3-29201*-5-31201*-3-23全年定期審批中審批中7三1二期設備到貨復審鍋爐四臺機組(含水煤漿廠)大小修四臺機組大小修技改項目(包括1#爐防磨改造;二期儀用、除灰空壓機加裝;201*-1-31大小修期間2二期給煤機空氣炮系統(tǒng)加裝;一二期增四臺機組大小壓風機加裝回油溢流裝置、1#爐引風機修期間增加稀油站裝置、二期脫硫GGH增加高壓沖洗水泵等等)一二期鍋爐設備(含水煤漿廠)日常維護消缺、保養(yǎng)設備臺帳的完善,點檢標準、檢修規(guī)范的執(zhí)行,定期維護工作制度的制定201*年各季度材料計劃各班組安全學習工作各班組技術培訓工作鍋爐排煙溫度高問題解決#3、#4爐一次風機噪音大處理制粉系統(tǒng)、空預器系統(tǒng)、脫硫GGH系統(tǒng)通過日常逐步技改提高可靠性全年全年全年全年全年根據(jù)空壓機采購、安裝情況根據(jù)物資隔音材料采購情況全年34567891012水煤漿系統(tǒng)設備、除灰系統(tǒng)設備、空氣系統(tǒng)設備日常逐步技改完善、提高可用全年性球磨機系統(tǒng)設備、輸煤系統(tǒng)設備通過日全年常逐步技改提高可靠性電氣一、二期電氣設備日常維護、消缺工作全年6KV外送電改造電氣配合#4主變高壓電纜套管的更換二期脫硫加裝沖洗水泵二期工程設備材料盤點新南甲線間隔檢修新南乙線間隔檢修201*.2.28201*.3.23201*.12.31全年1月20日1月30日12四1234567891011二期機房加裝儀用空壓機、除灰空壓機201*.12.31220KVI、II母線4把接地刀閘技改更5月31日換一期機組全廠照明維護消缺一期蓄電池組定期檢查測量全年全年12131415全廠絕緣工具、電動工具、電源盤檢查10月30日全廠獨立避雷針接地電阻測試配合全廠各部門、專業(yè)電氣部分工作3月30日全年220KV升壓站設備預防性試驗(按周期)全年以申請中調批復時間為準須廠部審核以中調161718192021222324220KV母線保護全檢201*.7.30網(wǎng)控及二期微機五防系統(tǒng)技改一期加裝故障錄波技改一期保護信子站采集接入及調試保護信息子站與中調聯(lián)調投運#1、#2、#3、#4機組進相試驗#3、#4機AVC調試及投運#2機組AGC功能加裝通道裝置及投運調試一期發(fā)變組及起備變保護管理板更換技改GPS對時201*.6.30201*.5.30201*.5.30201*.8.30201*.12.30201*.9.30201*.12.30201*.5.3025#1、#2、#3、#4機組PSS整定投運201*.12.30下發(fā)定值時間為準以中調下發(fā)定值時間為準26二期穩(wěn)控裝置整定投運201*.12.302728220KV升壓站及保護室電纜層二次接地201*.11.30網(wǎng)反措安裝主設備戶外端子箱端子老化更換201*.12.30
二、201*年工作設想:
1.對一、二期設備進行設備分級,集中點檢人員精力進行設備管理;
2.轉變培訓思路,打破專業(yè)組界限,進行交叉培訓,提高專業(yè)人員綜合技術水平;3.推進專業(yè)規(guī)范化工作,將大小修、技改、設備變更、日常工作以及資料歸檔固化下來,
避免重復性工作;
4.強化技術管理和現(xiàn)場管理;
5.加強對外委承包單位的管控力度及管理水平;
6.強化技術管理體系的運做,做好質量三級驗收,規(guī)范作業(yè)人員的檢修作業(yè);
7.對未完全掌握的檢修核心技術進行攻關,發(fā)揮集體智慧,對檢修中的重要技術風險點,制定出可行的預控措施,不能僅依靠經(jīng)驗,使技術風險處于失控狀態(tài);
8.缺陷治理方面,利用大、小、臨修機會對設備進行整改;在檢修過程中嚴格執(zhí)行檢修工
藝;
9.做好轉動機械的機修管理,對運行周期超過2年未進行檢查、檢修的轉動設備,編制檢
修計劃,對軸承、密封環(huán)等易損部位進行檢查,提高設備的運行安全性;10.結合201*年度重要缺陷及不安全事件特點,重點做好設備隱患的專項治理;11.全面貫徹落實公司成本優(yōu)的策略,全方位開展成本費用控制;
12.加強對員工的思想引導、行為規(guī)范、綜合治理,進一步完善思想保障體系的管控水平;13.做好安全工作;堅持開展好每周一次的安全活動,堅持班前交待安全、班中檢查安全、
班后總結安全,強化員工的安全思想,堅持查隱患、查思想、查紀律、查制度,認真學習安全事例分析、吸取教訓,強化員工的安全思想,堅持班前會交代各項工作的安全注意事項;把201*年安全工作再上一個臺階。
友情提示:本文中關于《201*年度教材設備科工作總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,201*年度教材設備科工作總結:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
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