3#4#連鑄機年修總結
3#、4#連鑄機年修總結
煉鋼連鑄機自去年5月份投產以來,通過1年半的設備的磨合及對設備的性能狀況了解,在自動化設備方面有一些PLC柜及電纜受到環(huán)境的影響出現(xiàn)一些問題,影響連鑄機的正常生產。故煉鋼部組織在4月底到5月中旬20天的時間內對連二區(qū)3#、4#連鑄機分別進行了一次年修,我們自動化專業(yè)主要對32個項目進行了檢修,并配合維檢更換了44個扇形段、4個結晶器、4個打號機。一、具體檢修項目:
1、UPS吹掃,電池柜吹掃,電池放電測試,電源柜線路整理、接線端子緊錮電源分閘測試,線路測試、做標識。2、3#連鑄機DP網(wǎng)絡系統(tǒng)檢查、阻值測試,對狀態(tài)不好的DP網(wǎng)線進行更換。3、噴號機控制電纜更換,打點調試。配合試車。。4、結晶器振動電纜更換液壓閥頭及震動位置傳感器打點調試(根據(jù)實際情況更換端子箱)5、將REM11柜移到13.6米平臺,改造結晶器熱電偶插頭及電纜,(需要在13.6米平臺上挖一個地溝)并進行打點,調試。并重新放置鑄流系統(tǒng)的DP網(wǎng)線,對鑄流系統(tǒng)的DP系統(tǒng)進行檢測調試。6、配合機械拆大包滑環(huán),并打點調試。7、機械手電纜整理并進行更換,打點調試。。8、更換-6.4米部分因腐蝕損壞電纜槽子。9、所有帶模塊現(xiàn)場操作臺(箱),線路整理,做標識,檢查并視情況更換按鈕,轉換開關等元件。10、檢查清理現(xiàn)場電磁流量計及調節(jié)閥定位器標定(結晶器冷卻水的流量計更換)11、切割氧氣閥改造,使連1和連2區(qū)任何一個停止控制都不影響其他切割車的使用12、程序檢查殺毒,并備份13、配合首建二冷水管道改造(看實際情況更換二冷水電磁流量計、調節(jié)閥、壓力變送器)14、更換8號中包車的電纜,并打點調試15、配合維檢更改竄動輥道接近開關的位置二、檢修前準備工作
接到檢修任務之后,為保證檢修工作的順利開展,我們進行了充分的準備工作,考慮各種可能會出現(xiàn)的意外問題并想好對策,做到未雨綢繆。詳細檢修前準備工作如下:
1、重新核對點號表,確保和現(xiàn)場一致,方便接線。由于以前的
優(yōu)化或生產需要,點號表發(fā)生了變化,牟冬冬劉峰等幾位機長一一核對REM11柜,結晶器震動,打號機,機械手等需要檢修的遠程柜點號表。由于系統(tǒng)龐大,工作量較多,而且核對工作更需要認真仔細與耐心,確保百分百準確,方便將來的接線與打點調試。
2、申報所需的材料與備件。所謂巧婦難為無米之炊,材料備件
工具齊全是檢修工作順利開展的后勤保障,不僅要考慮到中修所需線纜,中間端子箱,遠程柜等材料,還要考慮到這些材料的多少以及一些小工具小材料(如熱縮管,剝線鉗等),避免因這些小物品耽誤中修進度,要考慮到各種線纜的芯數(shù),長度型號與規(guī)格。我們按照中修項目依次檢查所需材料備件,確認材料備件是否齊全。為了盡快完成中修,我們也充分利用夜晚的時間,考慮到晚上光線不足,我們向上級申請借來幾個大的照明燈。
3、去現(xiàn)場實際勘察,確定遠程柜安裝地點與現(xiàn)場環(huán)境。組織人
員陪同首建土建人員、長白及工程人員勘察現(xiàn)場,多方測量比較,選擇最優(yōu)路徑,確定遠程柜以及端子箱具體安裝位,并做好標記,最后上報領導,得到領導的肯定,最后確認施工方案的可行性與易操作性。
三、中修期間
中修開始后,我們便以最好的狀態(tài)投入戰(zhàn)斗,每個人竭盡所能,奉獻最大的能量。由于4條鑄機生產線,除檢修的那條外,其他3條生產線仍然正常生產,這也使得我們在中修的同時要兼顧其他生產線的正常運行,給中修工作帶來一定困難。
結晶器震動端子箱位于結晶器下方,大包滑環(huán)在大包轉臺的下方,這2處空間狹窄,轉身都困難,更換電纜時,不僅工作量大,而且環(huán)境極差,結晶器震動端子箱處到處是黑色的土灰(結晶器保護渣),由于液壓漏油,大包滑環(huán)里到處是液壓油,在這2處工作后出來,身上的衣服“慘不忍睹”。有些位接線時還得半蹲著,站著太高,蹲著太矮,半蹲十幾分鐘就累得腰都直不起來,但班組人員仍堅持干完。
另外,我們還更換了噴號機,中包車等的電纜,并更換8個電磁流量計(DN201*個,DN804個),檢查及清理電磁流量計48個,標定調節(jié)閥70個調節(jié)閥,拆除32個切斷閥,自己拆除32個壓力變送器,并送標準站進行檢驗,合格后進行回裝,對連鑄機6個系統(tǒng)的程序進行備份,對14個工控機進行殺毒等等。
最后,我們對各部分進行打點調試,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,不是我們自動化的問題,我們也積極配合解決。為了中修順利完成,我們大家發(fā)揚無私奉獻的精神,在領導的帶頭示范下,每天工作12小時甚至更長,住在唐海的同事,每天坐車還需要2個多小時,除去吃飯睡覺,幾乎沒有空閑時間,而且沒有周末,一直持續(xù)到中修結束。那段時間,很多同事回到宿舍洗漱后就直接上床睡覺了,雖然很累,但大家都沒有怨言,只為了中修工作能順利完成。
在中修過程中,我們團結合作,并趁此機會讓新人熟悉連鑄機,讓老人更深入了解連鑄機的維護,做到溫故知新,讓將來的維護質量得到更大的提高。
四、年修完成后的工作,我們積極的組織人員完成年修后的工作,在以一周時間內將廢舊電纜基本撤完,現(xiàn)場的消防封堵等安全措施回復正常,新PLC柜的標準化工作也完成,通過一段時間的觀察,發(fā)現(xiàn)年修改造的幾個項目在生產過程中都有較大的改善,如熱電偶故障點較多等對生產影響的問題。
在我們連鑄班全體維護人員的共同努力下,圓滿完成了3#4#連鑄機的年修,在這場艱巨的年修任務中,連鑄班全體參戰(zhàn)人員以大局為重,恪盡職守,踴躍上陣,緊緊攥成一個拳頭,凝聚成無堅不摧的力量;團結協(xié)作,同甘共苦,體現(xiàn)了工連鑄班職工顧大局、識大體,鍥而不舍、不畏艱難、勇于奉獻的團隊精神,更好的檢驗了我們這支自動化隊伍的戰(zhàn)斗力和向心力,通過這2次年修,讓我們的新人得到學習與鍛煉,讓我們的團隊更具凝聚力與戰(zhàn)斗力,我們將再接再礪,迎接并保證順利完成3#4#機的年修。
擴展閱讀:201*年中修設備工作總結
鑄鋼車間年修
鑄鋼車間年修
鑄鋼車間年修工作總結
201*年是鑄鋼車間實現(xiàn)設備調整、設備人員機構調整運行后滿負荷生產的一年,也是鑄鋼車間釋放歷史最高產能的一年,車間設備系統(tǒng)在預防維修的基礎上,深入發(fā)掘狀態(tài)受控點管理等工作中,長期實踐積累的大量經(jīng)驗和知識,從而具備了實現(xiàn)設備維修模式跨越的基礎。設備系統(tǒng)提出并實施從“以周期檢修為基礎,以預防維修為主線”的維修模式向“以設備狀態(tài)受控管理為基礎,以狀態(tài)維修為主線”的綜合維修模式轉變的戰(zhàn)略決策,確保車間設備管理水平持續(xù)提升并保持特鋼設備維護行業(yè)領先地位。
201*年車間設備系統(tǒng)在全面保證了18月份設備穩(wěn)定運行
的同時,迎來了連鑄機的大規(guī)模年修,此次年修在上級主管部門
和同級組織領導下,認真貫徹特鋼公司設備年修會議精神和決議,緊緊依靠全體職工,調動點檢員的積極性,在特鋼維檢分公司、熱軋維檢分公司、冷軋維檢分公司、煉鋼維檢分公司、修建機檢四隊、修建電裝隊等10支施工隊伍共同協(xié)作緊密配合下,在工作量大、縮短工期的前提下,提前完成了本次中修任務,確保了連鑄順利投產,為完成全年生產經(jīng)營指標奠定了堅實的基礎,F(xiàn)將201*年設備年修工作總結如下:
此次年修提前三個月立項,項目包括機械128項,電氣76項,共計204項,其中重點項目16項。經(jīng)統(tǒng)計,生產科、機動科準備年修資材68項,出動機械150人次,電氣60人次,生產操作人員鑄鋼車間年修
人次。年修工作于18晚22:00正式結束,比計劃提前12小時完成。
一、管理思想
對本次年修工作車間立足于全面解決設備隱患,調整設備安裝精度,對中包車、弧形段、拉矯段等設備進行重新調整,對基準線、標高等進行檢測與安裝后的復測。樹立以適應企業(yè)經(jīng)營方向的變化,重視設備管理為生產服務的思想。根據(jù)車間的生產任務、形式、設備修理工作的難度,確定了重點設備與一般設備的界限。確立了對重點設備實行維護、修理、備件供應、改造、更新優(yōu)先的原則。車間設備管理采取了將設備管理的重心下移,把對設備管理的職能按區(qū)域分工的原則落實到點檢員,使點檢員成為第一線的管理者,真正確立以點檢為核心的設備維修管理體制。為滿足生產需要修改設備功能,深挖設備潛力,保證高效運行,作了大量艱辛的工作,為本次年修做好了堅實的后盾。
二、基礎工作
總體思想:全面推行以點檢為核心的全員設備檢修思想
將中方坯連鑄系統(tǒng)的實際生產中存在的設備問題、檢修、運行與ERP信息管理平臺有機融合,從而實現(xiàn)硬件、軟件的同步升級和優(yōu)化管理。在中修前做好充分的準備工作。
1、切實抓好檢修項目、檢修標準、檢修驗收工作,制定并非常有效的實施了施工項目逐一落實到人頭的工作,并制定合理的施工網(wǎng)絡圖,嚴格按網(wǎng)絡節(jié)點施工,使得此次中修按期、按質、按量高效完成。2、切實抓好備件、材料計劃上報、監(jiān)督落實工作,通過多次會議討鑄鋼車間年修
論、匯報計劃上報工作及備件執(zhí)行情況,多次組織點檢員、設備組、備件員到廠家落實備件,并現(xiàn)場確認備件質量問題確認用件時間,全面保證了中修備件及材料的有效實施。
3、制定嚴格的考核制度,在本次中修中提前制定了點檢及檢修人員請假制度,制定了材料由于漏報管理制度,缺件由點檢人員扣款買件的制度。
通過這些措施的合理制定和有效實施,使得201*年設備中修在圓滿完成的前提下,確保本次年修無一項材料、備件漏報、無一項檢修項目未按時、按質、按量完成,無一人請假的高效聯(lián)檢。三、年修解決問題
1、解決1#2#中包車在澆筑過程中下沉的現(xiàn)象,對兩臺中包車8個耳軸、兩個支臂進行了水平標高檢測,調整1#中包右側支臂8mm,2#支臂左側15mm,保證了中包車兩個支臂的平行度,解決了安全生產隱患。
2、解決鋼坯上翹、跑偏、對弧、對中等設備安裝問題。
(1)對弧形段相交梁支撐點A、V、U三點進行檢測,標高及橫向縱向坐標點確認,確保相交梁安裝精度。
(2)對弧形段21組水冷輥、拉矯段21組托輥、四臺拉矯機下輥,標高、中心線及橫向縱向坐標點檢測,確保每一個輥子按照圖紙安裝坐標進行安裝,保證了15米、22.5米、45米弧精確過度及保證整體設備精度。
(3)對切前輥6組、切后輥48組、出坯輥道7組,標高、中心線進鑄鋼車間年修
行了檢測,并嚴格按照安裝施工圖紙坐標安裝,在保證了鑄坯經(jīng)過弧形段、拉矯段后設備精度的同時,保證了切前、切后鑄坯的運行軌跡。3、對大包回轉臺減速機進行了更換,并恢復了液壓事故馬達,解決了大包回轉臺在斷電后沒有液壓回轉保護的隱患。4、解決了大包回轉臺液壓滑環(huán)不能快換的問題。
(1)液壓滑環(huán)原設計采用硬管聯(lián)接的方式,在日常的搶修中不論是接頭漏液還是更換液壓滑環(huán),都給檢修帶來了很大的不便,因此在此次中修中將原有硬管連接改為高壓膠管連接,有效的保證了檢修的順行,為今后的檢修帶來了便利。
(2)原有液壓滑環(huán)接頭連接在大包回轉臺內部,由于轉臺內空間狹小,且正常生產中溫度過高,并有惰性氣體存在的危險,因此在此次檢修中將接頭通過軟管連接到三樓,解決了以上安全隱患,并有效的保證了更換液壓滑環(huán)的時間。5、設備潤滑改進
(1)整體更換干油分配器,并重新配置油管,保證了設備潤滑效果。(2)對干油分配器及干油管做好防護措施,并安裝防護罩,避免漏鋼事故對設備潤滑系統(tǒng)的影響。
(3)對設備本體油路進行徹底整改、疏通,保證了設備內部潤滑效果。
6、設備殘鋼及周邊環(huán)境清理
(1)對二冷室、弧形段等由于事故漏鋼造成的成年堆積殘鋼進行了徹底的清理。鑄鋼車間年修
(2)對沖渣溝、鑄機底部衛(wèi)生進行了徹底清理。
(3)對電纜溝、電纜槽、變壓器室進行了全面徹底的清掃,解決了安全隱患。
6、設備防銹及亮化工作
(1)對二冷室、各個走臺、設備安裝主梁、基礎鋼結構進行了系統(tǒng)的除銹刷防銹油漆,保證了設備的安全可靠運行
(2)對主機整體設備部件進行了刷油,完成了設備亮化工作。7、對設備水泥基礎等進行了系統(tǒng)檢查,對基礎破損的4項進行了重新制作,解決了設備安裝基礎破損的隱患四、設備調整數(shù)據(jù)統(tǒng)計
連鑄機測量數(shù)據(jù)
一.
水平測量
201*.8.12
201*.8.14
導向段測量根據(jù)圖紙WAM124B100100-1所給數(shù)據(jù)調整前測量結果如下:一流二流三流以A點為基準定位點:A點561749842106U點+1.005+1.005+1.005V點(兩側)00+2+2+10水冷輥:調整前-1-10+19-19-17+21+11+8+11+4+14-6-4-3+4-3-8+9+2-5調整后-1-10-1.2-10-10+1測不到+1+鑄鋼車間年修中心線測量拉矯段K點201*.8.14N點0+100+1+11、2流間距2、3流間距1800180018051795+1+10二.水平測量
201*.8.15三.水平測量201*.8.15S點拉矯段:托輥:調整前
(自上而下)調整后切前及切后輥(第一組)切前輥:調整前調整后切后輥(第一組)調整前
18001800一流二流三流+1+1+20+1+3+10+100+1-1+1+2-1-1+20+2+1+1+100+10+10+1000-1+10-1-1000+1一流二流三流-11-1-100-2一流二流三流0-1-1000一流二流三流-1-2-2-5-2-200-8-1-1+1-2-1+鑄鋼車間年修
四.
201*.8.15
中間包車
調整后
調整前
調整后
一流-1-10-1-2位置凹座平座位置凹座平座二流三流0-20-200-1+1-1+11#中間包車2#中間包車+100+10+5+10+7+401#中間包車2#中間包車-1-1-10-2-2-4-1五、年修設備改造方面
(1)對鋼坯保溫坑進行了合并改造,解決了鋼坯入坑及調運空間狹小的隱患。
(2)對推鋼機冷床基礎衡量進行了加固改進,保證了推鋼小車的運行軌跡,避免了車輪使用周期短的隱患。
(3)將連鑄二冷配水、風管路改接為白鋼管,保證了二冷水噴嘴不堵塞,解決了因噴嘴堵塞產生漏鋼現(xiàn)象.
(4)對脫引錠裝置地角螺栓連接不合理進行改進加固,保證了設備運行,避免了事故熱停頻發(fā)的隱患。
六、年修中存在的不足
1、供貨備件廠家備件加工質量差,多次影響施工工期。2、天車配合較差,在多個區(qū)域實行檢修時,天車不夠用。3、對部分設備檢修工期預測不準確,主要表現(xiàn)在更換大包回轉臺減速機、拉矯機的檢修。鑄鋼車間年修
4、點檢員對回來的備件核對圖紙及尺寸不及時,造成延誤工期5、生產人員在清渣作業(yè)中與檢修設備作業(yè)發(fā)生沖突,沒有合理的安排好作業(yè)時間。
6、電氣施工進度與機械施工進度結合不好。七、設備檢修安全管理情況
(1)檢查主要生產設備、特種設備、動力設備安全管理情況。重點電纜溝、綜合管廊、液壓潤滑站、主電室、變壓器、各開關控制箱、柜、及各種介質管道等重點部位的防火、防爆、防中毒等安全管理情況;
(2)做好檢修事故應急預案,并組織檢修人員對現(xiàn)場環(huán)境及安全危險源進行確認。
(3)主要生產設備及規(guī)范情況;
本次年修較以往取得了一定的進步,先期的策劃和交流比較充分,同時兼顧生產和備件到貨情況,既要完成年修項目又要保證生產節(jié)點和備件材料,另外生產操作人員的參與程度較高等。在特鋼的設備年修總結會議上,廠長也對后期的年修工作提出了希望和要求。包括提前做好年修費用預算工作、檢測數(shù)據(jù)要記錄并對比分析、備品備件的庫存狀況有效性進行分析、總結與檢修公司的合作經(jīng)驗等很多寶貴意見。
我們相信通過不斷總結,年修工作有信心做得更好。
鑄鋼車間
201*-8-
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