3206綜放工作面采后總結(jié)
3206綜放工作面采后總結(jié)
一、工作面介紹及位置:
3206綜放工作面于201*年5月14日回采完畢,于201*年5月17日在兩順槽打密閉。工作面位于我礦井田西部,煤層為東西走向,南北傾向,運(yùn)輸順槽在回風(fēng)順槽北部,平行于運(yùn)輸大巷。3206順槽長(zhǎng)190米,切眼120米。工作面東部為運(yùn)輸大巷。北面170米范圍內(nèi)有一長(zhǎng)為200m,短為130m的陷落柱。南部為3201采空區(qū)。二、采煤方法及巷道布置:
(一)工作面采用傾斜長(zhǎng)壁輕型綜放回采法,采用全部垮落法管理頂板。
(二)工作面主要參數(shù):
采高2.2米,放頂2.9米,割煤循環(huán)進(jìn)度0.6米,放頂步距0.6米,采長(zhǎng)120米,最小控頂距3448,最大控頂距4048。三、煤塵及煤的自燃
根據(jù)山西省煤炭工業(yè)局綜合測(cè)試中心編號(hào)為№201*-2704號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告,我礦3#煤層火焰長(zhǎng)度為0,巖粉用量為0,煤塵無爆炸性;自燃傾向性等級(jí)為Ⅲ級(jí),屬不易自燃煤層。四、儲(chǔ)量:
工作面回采煤量:121259噸工作面動(dòng)用煤量:141984噸工作面損失煤量:20725噸工作面回采率:
工作面回采煤量÷工作面動(dòng)用煤量=121259÷141984=85.4%
工作面損失率:
工作面損失煤量÷工作面動(dòng)用煤量=
20725÷141984=14.6%
工作面回采率指標(biāo)符合要求,較好的完成了回采任務(wù)。根據(jù)工作面的探煤厚資料、采高計(jì)算、實(shí)際回采煤量分析,工作面的主要損失為工作面落煤損失,造成工作面落煤損失的主要原因是:
1、工作面放煤放凈后,矸石放下來,必然影響煤質(zhì),如果提高煤質(zhì),煤可能放不下來,會(huì)造成煤量損失。
2、工作面接近邊界斷層,煤質(zhì)受到影響,為了提高煤質(zhì),接近斷層處沒有放煤,造成煤量損失。
3、工作面為保證正常推進(jìn),工作面底部留0.1米左右的底煤,造成的損失。
4、工作面在推進(jìn)過程中,頂板有少量淋水,造成了煤質(zhì)下降,從而造成煤量損失。
為此在以后的回采中,我們要做到以下幾點(diǎn):
1、盡量在不影響煤質(zhì)的情況下,把煤放凈,提高回采率,降低損失率。
2、杜絕工作面丟頂煤現(xiàn)象。
3、綜放隊(duì)要嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行放煤,杜絕頂煤放不透,嚴(yán)禁隨意放煤,隨意丟煤現(xiàn)象發(fā)生。4、生產(chǎn)技術(shù)人員在制定和審批作業(yè)規(guī)程過程中,要有保證采區(qū)及工作面回收率達(dá)標(biāo)的技術(shù)措施和辦法,并在掘進(jìn)和回采過程中監(jiān)督檢查生產(chǎn)區(qū)隊(duì)措施、規(guī)程的執(zhí)行情況。五、工作面在回采過程的遇到的問題:1、水
工作面在推進(jìn)過程中,頂板出現(xiàn)淋水現(xiàn)象,淋水沿錨索孔順流而下,無水壓,平均最大水量為3m/h,最小為1m/h,判斷為頂板砂巖裂隙水。在整個(gè)回采過程中,頂板淋水對(duì)回采無影響。
該工作面回采完畢后根據(jù)底板標(biāo)高和導(dǎo)水裂隙帶的垮落高度,預(yù)計(jì)采空區(qū)積水面積3720m,積水量為4743m。2、瓦斯
工作面在回采過程中,曾出現(xiàn)過上隅角瓦斯偏高現(xiàn)象,針對(duì)此種情況,通風(fēng)科采取灑水降塵、掛風(fēng)障、老空煤回收干凈等一系列措施,把瓦斯?jié)舛瓤刂圃谠试S范圍之內(nèi)。3、煤壁片幫
工作面于201*年初在1726架出現(xiàn)小面積片幫,針對(duì)實(shí)際情況,工作面在回采時(shí),及時(shí)移架,頂緊煤壁,有效控制了片幫現(xiàn)象的頻繁發(fā)生。4、陷落柱
該工作面推進(jìn)過程中未遇陷落柱。
五、鑒于該工作面在推進(jìn)過程中遇到的以上情況,在回采下一個(gè)工作面時(shí),總結(jié)該工作面的回采經(jīng)驗(yàn),盡量避免以上現(xiàn)象的發(fā)生。
地測(cè)科
201*、5、
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4105工作面采后總結(jié)
二一一年五月
4105工作面一切眼采后總結(jié)
4105工作面采6號(hào)煤層,其上層4號(hào)煤以采,其穩(wěn)定可采煤層。
一、工作面基本情況:
1、工作面位置:該工作面南為實(shí)體煤,東為4104工作面采空區(qū),北為運(yùn)輸大巷,西為4106工作面。
2、巷道布置與聯(lián)系形式:
4105工作面由一條運(yùn)輸順槽、一條回風(fēng)順槽和切眼構(gòu)成采煤系統(tǒng);運(yùn)輸順槽與運(yùn)輸巷皮帶聯(lián)通,回風(fēng)順槽與回風(fēng)巷聯(lián)通。
3、巷道支護(hù)情況:
工作面所有巷道全部采用錨桿、鐵絲網(wǎng)和鋼帶支護(hù),間距800,端頭采用2.4米π型梁和單體液壓柱支護(hù)。
二、勞動(dòng)組織:
工作制度:工作面采用“三八”制作業(yè)制度,一個(gè)檢修班和二個(gè)生產(chǎn)班,8點(diǎn)班時(shí)檢修班,16點(diǎn)班和0點(diǎn)班為生產(chǎn)班。
三、停采情況分析:
1、本工作面已經(jīng)推進(jìn)到停采線附近(30米保安煤柱),2、停采工作主要分二個(gè)部分的工作。
提前做好準(zhǔn)備工作:我隊(duì)積極準(zhǔn)備,針對(duì)工作面實(shí)際情況,制定得力舉措,堅(jiān)持跟班指揮,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題,現(xiàn)場(chǎng)解決問題,克服一切困難,狠抓準(zhǔn)備工序,為綜采支架回撤工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四月初,我隊(duì)開始著手準(zhǔn)備回收,由于工作面頂板來壓大,頂板跟的很緊及兩巷壓力大。我隊(duì)積極調(diào)整組織方案:穩(wěn)步推進(jìn),同時(shí)加大獎(jiǎng)罰力度,重點(diǎn)抓好職工保勤和安全工作,制定了工作面工程質(zhì)量保證措施;實(shí)行隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)跟班制度,及時(shí)解決影響生產(chǎn)的各類問題,廣大干部職工出滿勤、干滿點(diǎn),在礦領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下、在兄弟單位的積極配合下,克服地質(zhì)不利因素,排除種種困難,我們認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),順利移交4105工作面。
四、生產(chǎn)技術(shù):
由于頂板壓力大,頂板來壓根的緊,頂板支護(hù)難,通風(fēng)困難,我隊(duì)根據(jù)實(shí)際情況,隊(duì)長(zhǎng)跟班指揮回收,瓦斯員現(xiàn)場(chǎng)蹲點(diǎn)作業(yè),發(fā)現(xiàn)瓦斯超限立即撤出人員,處理完畢再繼續(xù)作業(yè),經(jīng)過半個(gè)多月的努力,支架順利回收,安全無事故。
五、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題:(1)由于沒做好錨繩的拉力測(cè)試,導(dǎo)致撤架時(shí)掛導(dǎo)向輪的錨繩松動(dòng)。(2)沒有好好考慮通風(fēng)的問題。六、生產(chǎn)過程中好的方面:
1、我們極力的利用每天的調(diào)度會(huì)和班前會(huì),強(qiáng)調(diào)安全,落實(shí)安全,把安全放在第一位,重點(diǎn)貫徹工作面回撤規(guī)程天天講安全,時(shí)時(shí)將安全,處處講安全。
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作是安全的基礎(chǔ),雖然停采的工程量很大,但通過我隊(duì)職工的努力,加班加點(diǎn)工作,最終順利達(dá)到停采回收的標(biāo)準(zhǔn)。
四、幾點(diǎn)建議:
1、運(yùn)料隊(duì)下料及時(shí),盡量提前幾天所有料運(yùn)送到位。2、打錨桿、錨繩要按措施作業(yè)。
3、對(duì)工作面所有的設(shè)備、材料、配件必須定專人負(fù)責(zé)管理,建立臺(tái)帳,明確職責(zé),做到工作面事事有人管,事事有人干的效果。
4、及時(shí)對(duì)工作面所消耗的材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié),什么消耗量大、什么用的少,提高備用件的利用率,減少成本。
綜采一隊(duì)十一月十一日
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