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壓力管道檢驗案例分析(二)

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壓力管道檢驗案例分析(二)

壓力管道檢驗案例分析

XXXXX特檢所XXXX

201*年8月在對烏蘇市一家合成氨的化工企業(yè)檢修時,對6#高壓機四段出口管道進行全面檢驗,發(fā)現(xiàn)部分缺陷,總結(jié)檢驗經(jīng)驗及原因分析如下,與大家探討:(一)檢測結(jié)果

通過資料審查、外部宏觀檢驗、硬度檢測、壁厚測定、無損探傷、強度校核,該6#高壓機四段出口管道彎頭部位的檢測結(jié)果如下:

1.資料審查。該企業(yè)系一家生產(chǎn)液氨和碳酸氨的化工企業(yè),該管道1996年由本廠自行設(shè)計自行安裝,其管徑219mm,公稱壁厚8mm,材質(zhì)20#,最高工作壓力為2.75MPa,最高工作溫度為150℃,輸送介質(zhì)為循環(huán)氣,其主要成為CO、CO2、H2、N2。該管段安裝在高壓機房外面,距四級水冷排管0.5m,彎管最高位置離地面標(biāo)高1.78m。安裝后使用時間不到一年,因效益不好而停產(chǎn),后經(jīng)企業(yè)改制,201*年由該公司租賃,201*年正式投產(chǎn)。

2.外部宏觀檢驗。外表面有麻點腐蝕,其腐蝕凹坑最深達1.5mm,且靠水冷排側(cè)有一處貼補,彎管彎曲半徑450mm。

3.硬度檢測。彎管部位HB為189,直管部位HB為194,合格。

4.壁厚測定。經(jīng)超聲波測厚,彎管部位最薄為5.5mm,直管部位最薄為7.2mm。5.無損探傷。發(fā)現(xiàn)貼補處沿氣流方向側(cè)有一條24mm裂紋,且穿透貼補焊縫。6.強度校核。經(jīng)強度校核,最小壁厚為5.68mm,而實測最小壁厚為5.5mm,強度不合格;根據(jù)GB50235-97標(biāo)準(zhǔn),彎管制作前后厚度差小于公稱壁厚的15%,計算得6.8mm,大于5.5mm,則為不合格。7.評定結(jié)論。安全等級為四級,需更換此彎管。(二)原因分析

1.腐蝕凹坑的產(chǎn)生。因停用時間過長,保養(yǎng)措施不當(dāng)及大氣中腐蝕介質(zhì)的影響,尤其是靠近彎管的水冷排管所用的冷卻水是二氣循環(huán)水,水中含有硫化氫,而這種硫化氫水溶液飛濺在彎管上,會在金屬表面發(fā)生激烈的電化學(xué)腐蝕,使得被腐蝕部位的金屬以其離子或腐蝕產(chǎn)物的金屬形式從表面脫離,而形成腐蝕凹坑。

2.裂紋的產(chǎn)生。由于管道內(nèi)輸送的介質(zhì)主要為CO、CO2、H2、N2,而介質(zhì)中的H2對管道損傷最大,是典型的氫腐蝕。氫腐蝕是鋼受到高溫(220℃以上)、高壓(1.4MPa以上)作用后,其機械性能變劣,強度、韌性明顯降低,這種現(xiàn)象是不可逆的。其腐蝕機理為:H2→HH,H、H直徑小,可透過金屬表面,固溶到金屬內(nèi),固溶的氫與鋼中的碳發(fā)生化學(xué)反應(yīng):Fe3C4H=3FeCH4,而產(chǎn)生的CH4氣體本身擴散能力很低,只聚集在晶界原有的微觀空隙內(nèi),使得該區(qū)域碳濃度降低,其他位置上的碳通過擴散不斷補充,產(chǎn)生的CH4氣體不斷增多,空隙內(nèi)的局部壓力不斷增大,從而在該處發(fā)展為裂紋。再者,彎管表面的腐蝕凹坑產(chǎn)生局部應(yīng)力集中,水冷排中的冷卻水灑在彎管上,產(chǎn)生溫差應(yīng)力,這幾個應(yīng)力疊加,又加速裂紋的擴展。

3.修補方法錯誤。雖然彎管部位產(chǎn)生裂紋,廠家自行貼補,頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳,沒有找出產(chǎn)生缺陷的根本原因,使一段時間又產(chǎn)生新生裂紋。原因是原裂紋未經(jīng)處理(應(yīng)在裂紋兩端鉆ф8mm的小孔,用角磨機打出“U”坡口,并經(jīng)無損檢測,確認(rèn)裂紋已清除,再進行補焊),兩端應(yīng)力集中,再加上幾個應(yīng)力疊加,加快原裂紋從兩端發(fā)展,產(chǎn)生新生缺陷。(三)預(yù)防措施

1.設(shè)計、制造、安裝、修理必須是有資質(zhì)的單位進行,如設(shè)計采用抗氫腐蝕設(shè)計,選擇采取含碳量低的材料,焊后熱處理(主要為正火加回火熱處理)、彎管制作彎曲半徑因大于管子外徑的3.5倍等。

2.二次循環(huán)冷卻水須進行水處理,如在蓄水池中加適量堿以中和水中的硫化氫等酸性物質(zhì)。

3.用不易腐蝕的物料將冷排管與彎管隔離或?qū)⒋藦澒芗右环栏、防水保護層。

4.加強定期檢驗(在線檢驗、全面檢驗)和巡回檢查。5.加強內(nèi)部管理和設(shè)備保養(yǎng),確保設(shè)備安全運行。(四)、建議和改進措施

為了做好壓力管道的安全管理工作,確保壓力管道的安全運行,保障生產(chǎn)任務(wù)的順利進行,必須堅決貫徹執(zhí)行(壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定)等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定和文件,認(rèn)真編制壓力管道安全管理規(guī)章制度。并監(jiān)督壓力管道運行和維護,嚴(yán)格加強舊管道的清查工作,對清查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時進行徹底消除。能修復(fù)的修復(fù),無法修復(fù)的堅決報廢,不留隱患。

擴展閱讀:壓力管道檢驗案例分析(一)

壓力管道定期檢驗案例分析報告

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX檢驗研究院

一:案例概況:檢驗類別設(shè)備類別使用單位安裝單位設(shè)計參數(shù)定期檢驗壓力管道檢驗日期201*-09-02管道名稱XXXX石化公司報告編號登記編號使用編號規(guī)格及材質(zhì)201*GDA00856V307出口線無無φ114*4,20#不詳0.8MPa/50°/丁烯-1使用參數(shù)0.5MPa/40°/丁烯-1主要缺陷和問題1:無安裝竣工驗收資料;無安裝監(jiān)督檢驗報告;2:無運行、維修、改造和檢查記錄3:未辦理使用登記;4:絕熱層破損,無管道標(biāo)識;5:射線檢測發(fā)現(xiàn)未融合,長40mm,自身高度2.0-2.5mm;二:本案例審查原始資料情況該管線無設(shè)計圖紙、安裝施工圖及竣工資料資料;

該管線無管道組成件、管道支承件的質(zhì)量證明書、合格證等;

該管線無運行、維修、改造和檢查記錄(包括管道故障,處理情況等);該管線無歷次在線檢驗報告及歷次全面檢驗報告;該管線未辦理使用登記;三:實施的檢驗項目、檢驗重點

宏觀檢查:重點泄漏檢查、絕熱層和防腐層檢查、振動檢查、位置與變

形情況檢查,檢查結(jié)果:絕熱層破損。

支吊架檢查、閥門法蘭檢查、管道標(biāo)識檢查、安全保護裝置檢查。檢查

結(jié)果:無管道標(biāo)識。壁厚測定:重點彎頭、三通和直徑突變、絕熱層破損處,檢測比例≥20%。

檢測結(jié)果,最小壁厚4.4mm。

無損檢測:表面PT檢測重點彎頭及三通焊縫處,檢測結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)問

題;RT檢測重點彎頭及三通焊縫處,檢測比例焊接接頭數(shù)量的10%,檢測結(jié)果,未融合缺陷。

材質(zhì)分析:該管線因無材質(zhì)證明文件,對管件進行材質(zhì)光譜分析,檢測

結(jié)果符合要求。

四:處理及分析

根據(jù)《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》處理如下:要求辦理壓力管道使用登記,發(fā)特種設(shè)備意見通知書并上報當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)

備監(jiān)察部門;

修復(fù)破損的保溫層,加強管道標(biāo)識、管道維修運行記錄及安全運行的管

理工作;

安全狀況等級的評定,按《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程》第49條第五項GC2級或GC3級管道,未熔合的長度不限根據(jù)其自身高度按表6定級。

表6如下:

各級管道所允許的單個焊接接頭中未熔合自身高度的最大值壁厚2級3級t<2.5mm存在未熔合時,定為4級2.5mm≤t<不超過0.15t且不超過0.5mm不影響定級;否則定為44mm級4mm≤t<0.15t與1.0mm中的較小0.20t與1.5mm中的較小值8mm值8mm≤t<0.15t與1.5mm中的較小0.20t與2.0mm中的較小值12mm值12mm≤t<0.15t與2.0mm中的較小0.20t與3.0mm中的較小值20mm值t≥20mm3.0mm0.20t與5.0mm中的較小值因此,未融合缺陷高度2.0-2.5mm超出0.20t與1.5mm中的較小值,安全狀況等級評定4級,屬判廢管線,發(fā)特種設(shè)備意見通知書并上報當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備監(jiān)察部門;

維修管線超標(biāo)缺陷,并辦理特種設(shè)備維修改造安裝監(jiān)檢補齊相關(guān)資料,

維修改造安裝監(jiān)檢合格后,辦理相關(guān)手續(xù)后方可投入使用。五:未融合產(chǎn)生原因分析及防止措施

產(chǎn)生原因:焊接規(guī)范選擇不合適,焊接電流偏小.焊接操作不當(dāng),焊條

擺動幅度偏小,焊條和焊絲傾角不當(dāng)。防止措施:首先要確保焊接母材的質(zhì)量符合技術(shù)文件規(guī)定的要求.焊絲、

焊條等焊接材料也要保證質(zhì)量要求;其次要保證接頭坡口和接頭裝配質(zhì)量;最后正確選用工藝參數(shù),如焊接電流、焊接速度。

六:結(jié)語

通過本案例分析,管線存在的問題:無安裝竣工驗收資料;無安裝監(jiān)督檢驗報告;無運行、維修、改造和檢查記錄;未辦理使用登記;絕熱層破損,無管道標(biāo)識;未融合超標(biāo)等問題,主要由于建設(shè)方管理出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán),源頭上未控制好質(zhì)量管理,安裝過程存在質(zhì)量失控的問題,沒有按國家有關(guān)規(guī)定和程序納入監(jiān)檢環(huán)節(jié),也未辦理使用登記,造成各個質(zhì)量控制的環(huán)節(jié)失控,造成此管線“帶病”作業(yè)的狀況,此重大安全隱患建設(shè)方負(fù)有不可推卸的責(zé)任。

因此,加強特種設(shè)備的源頭管理是保證特種設(shè)備安全運行的工作重點。

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